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    化肥“小字辈”的管理真经

    时间:2021-02-02 20:06:23 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站


      在小氮肥企业中,辛集化工辛化化肥(以下简称辛化化肥)是个数不着的“小字辈”。以年产3000吨合成氨起家,员1340人,固定资产净值1300万元,年产合成氨4.5万吨……就是这家一度停产放长假、濒临倒闭,被定性为“土地加废铁”的小氮肥企业,自2000年起,愣是坚定地走出了一条逆境生存、持续发展之路。2000年,辛化化肥销售收入1969万,2004年达到5000万,2006年突破1亿元;2000年,辛化化肥亏损409万,2001年扭亏为盈,2006~2010年年均利润2000万元以上。更难能可贵的是,他的吨氨总能耗始终保持行业领先水平,2011年月均吨氨总能耗为1232公斤标煤,比全国同行业平均水平低5%以上,并提前100天完成全年1200万元的利润指标……辛化化肥立足自身,始终抓住“三个过程”,大力提升“三种能力”,紧紧围绕“成本”这一关键因素,唱出一场场好戏。
      量化考核精益求精
      辛化化肥把全厂各岗位工艺指标量化,形成具体的考核指标,深入开展“向优化操作要效益”活动,持续不断的实行小改小革,优化操作,降低消耗,把工艺指标研究到极点,小的指标能不能小到零,大的指标如何大到极限。2010年12月再次修订完成的《企业生产经营管理工作考核重点》,共分为7大项,57个具体考核要点,内容涉及劳动纪律管理、安全生产管理、责任管理考核、优化操作管理考核、质量管理考核、重点消耗指标考核以及经营管理考核。又比如,全厂在对每台设备、仪器仪表都实行分人包机责任考核的基础上,还对设备定时巡检维护。为确保效果,他们在设备附近设置巡检表盘模型,员工不按时巡检拨盘,按违纪处理;每个岗位设立一块记事板,员工离岗是巡检、打饭、打水,一目了然,并记录起始时间,超过15分钟一律视为违纪。
      辛化化肥把全年任务目标细化分解到各部门,将安全、环保、产量、质量、消耗指标与去年同期指标相比对,并与40%奖金挂钩;同时各单位将任务层层分解,制定考核标准,使每位员工都有指标,有压力、有任务,有工作标准。辛化化肥制定《安全节能降耗优化操作量化考核管理办法》,要求技术科人员每日深入一线,对涉及安全、节能的关键指标进行督查,督查结果当日上墙公示;对单班完成产量,以小时产量计算考核,影响生产,按分钟计量处罚;消耗指标,按岗位单班次考核;工艺操作指标,以单人优化操作每天完成情况,按月累计;辛化化肥每月将三个班次的产量、消耗和当班调度的名字上墙公布,与月份奖金挂钩,使每班次既有压力,又有赶超的动力。当班产量、消耗未完成规定指标时,当班调度都会主动与当班职工,分析原因,查找差距,制定对策;当班生产出现了问题,那更是上下联动、争分夺秒,迅速分析原因、排除故障。2011年8月5日下午2点,某操作工日常巡检时,发现1号机2段冷排管有泄漏,上报车间主任后,立即召开有公司领导参加的现场会,从安全、技术不同角度研究检修方案,进行危害辨识,制定控制措施,办理作业票证,3点左右进入检修程序,到夜里十二点,安全、高效的完成了此次特殊条件下的检修任务。
      在辛化化肥有两个地方,无论对于干部还是职工,都是既“爱”又“恨”,痛并快乐着,这就是“曝光台”和“光荣榜”。上“光荣榜”的个人及班组成员喜笑颜开、披红挂彩不说,肯定还有一定的奖励等你拿;而一旦上了“曝光台”,不仅灰头土脸,面子上过不去,而且意味着你还要破财甚至“大出血”。
      2011年7月,视频检查领导小组对当月各岗位各班次34名分析145个分析项目进行了检查。填写假数据的责任人免发一个月奖金、罚款600元、调离工作岗位;当班岗位正班长罚款300元、两个副班长各罚200元;车间主任罚款200元;免发当班调度当月安全抵押金,另罚款100元,并发动全体员工进行讨论。
      2011年10月份,一网络操作工辛腾飞精心操作,在解决一网络系统阻力增大的生产隐患中,给公司领导和技术人员分析解决问题提供了可靠的数据信息,缩短了排除故障的时间,减少了烟煤消耗,得奖励300元,2011年1~10月份,辛化化肥共执行各类优化操作奖励8320元。
      除周末班子会外,辛化化肥每天上午9:30准时召开生产调度会,由值班调度报告消耗、产量、台时影响、台时产量高低、消耗指标执行的情况,使调度会成为判定生产责任的法庭,每个单位都可以申诉理由,最终确定责任人及奖惩。为严肃劳动纪律,杜绝员工“三违”现象发生,他们发现一次违纪下班前交罚款50元,一个月内不再累犯返还30元,月内再发生继续交505并且不再返还。
      既抱西瓜、又捡芝麻
      成本产生于产品价值链的全过程,动因复杂,涉及因素繁多。辛化化肥为了突出自己的成本优势,抓大不放小——既抱西瓜、又捡芝麻。
      1.加速技术创新与技术改造
      辛化化肥变换岗位从过去的“全中变”、“中串低”发展到今天的“中低低”工艺,大幅降低了系统的反应热能,同比吨氨节约蒸汽消耗200Kg,年节约成本120万元;2004年,企业投资99万元兴建了一套一网络余热回收装置,充分回收了造气吹风气和合成弛放气当中的有效气体能源,一年半即收回投资,一年可节约烟煤消耗4300吨,为实现烟煤零消耗尊定了坚实的基础;2005年,新上一套处理气量20000Nm3/h的脱碳装置,与碳化装置并联使用,从而实现了产品结构随市场变化可调控;2007年,在原有弛放气送一网络燃烧的基础上,新上一套大连专利技术氢回收装置,使弛放气中90%的H2又回至生产系统,年可增创效益234万元;2010年投资用汽轮机替代250KW电机带动造气鼓风机,月节电费5.9万元,全年创效益65万元,当年即收回投资……
      2.做细煤炭采购与管理工作
      煤的成本在合成氨的成本中所占比重高达六成,做好煤炭采购和管理工作至关重要。2003年11月,某进煤户把大块矸石粉碎后掺入煤中被查获。为加大进煤质量监管,解决车间与供应处煤炭质量是非扯皮,辛化化肥改革了煤炭进货制度,由原来的经理及供应处处长总负责,改为主管生产的副经理、供应处正副处长及供气车间正副主任组成验煤小组总负责,车车检验,共同验收签字,经理通过其它手段进行二次监督。起初,验煤组按固定比例数扣水分、面煤和矸石;从2005年起,取消含石、含面的允许比例数,将煤价适当上提,不再允许含石含面,发现全部扣除;每辆煤车都人工随机取样,电子磅计量分捡矸石,用喷灯烤去水分再重新称量。以此数据为依据进行扣矸石、扣水、扣面,以化验室分析固定碳数据确定每车采购价格。2011年9月份起,为进一步加强人炉煤的质量管理,他们对送煤客商实行风险抵押金制度,每客商5万元,实行假一罚十,力求进一步根治掺水、掺矸石现象。2011年1~10月份,辛化化肥扣石252吨,扣面347吨,

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