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    [浅埋偏压隧道下沉处理方案]浅埋偏压隧道

    时间:2019-04-10 03:27:58 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘要:在浅埋偏压、软弱破碎围岩且富含地下水的条件下修建隧道,施工中发生塌方、下沉是公路隧道施工中经常遇到的问题。本文主要介绍湖南省某隧道在施工中出现整体下沉,经过方案优选、技术处理、成功处治的经验做法。
      关键词:公路隧道;整体下沉;处理;方案
      Pick to: in shallow buried bias, weak broken wall rock and rich in groundwater conditions to build a tunnel in the construction, highway and sinking collapse happened frequently encountered in tunnel construction. This paper mainly introduces a tunnel in hunan province in the construction of the whole appear sinking, after plan optimization, technology processing, success will experience of practice.
       Keywords: highway tunnel; Overall sink; Processing; scheme
      中图分类号:X734文献标识码:A 文章编号:
      1概况
      
       湖南省某公路隧道全长136m,设计时速为40km/h,行车道宽度为2×3.5m,隧道界限净高5m。隧道暗洞长80m,其中K0+964~K0+990、K1+030~K1+044段属Ⅴ级围岩,K0+990~K1+030段属Ⅳ级围岩,最大埋深16.64m,最小埋深为1.77m,隧道处于浅埋偏压地段,围岩为强风化页岩、弱风化砂质页岩,岩石破碎、质软,岩石的节理及裂隙较发育,穿越岩层产状为:144~163°∠77~88°。隧道区地下水主要为基岩裂隙水,洞身岩体裂隙水较为发育,主要接受大气降水补给。
       隧道K0+964~K0+990、K1+030~K1+044段属Ⅴ级围岩,设计采复合式衬砌支护形式:径向锚杆采用φ25中空注浆锚杆,长度3m,锚杆按纵环75×100cm,梅花状布置;C20喷射混凝土25cm,钢筋网采用φ8@25×25cm双层,钢架采用Ⅰ18工字钢,间距75cm,二衬采用C25钢筋混凝土,厚度45cm。K0+990~K1+030段属Ⅳ级围岩,设计采复合式衬砌支护形式:径向锚杆采用φ25中空注浆锚杆,长度3m,锚杆按纵环100×120cm,梅花状布置;C20喷射混凝土25cm,钢筋网采用φ8@25×25cm双层,钢架采用Ⅰ18工字钢,间距75cm,二衬采用C25钢筋混凝土,厚度40cm。
       隧道施工采用正台阶法施工,下沉前隧道已贯通,下台阶由出口端向进口端施工,已施工至K0+992处,下台阶采用半幅施工前后错开5~10m。
       XXXX年8月14日凌晨2:50分左右,隧道出口端边仰坡出现开裂、掉块现象,并出现局部塌方,同时洞内已完工的喷射混凝土出现开裂、掉块现象,5:30分左右开裂、掉块、局部塌方开始趋于稳定。经现场勘察量测隧道K0+970~K1+044段出现不同程度的开裂、下沉、掉块及钢拱架移位下沉现象,出口端边仰坡出现局部塌方,山体出现多条宽度不等的裂缝及沉陷,其中:裂缝共产生11条,最大宽度为35cm,最小宽度为0.5cm,拱顶下沉最大值为325.9mm,水平收敛最大值为89.74mm,详细数据如表1所示。
       为防止开裂、掉块的进一步扩大,决定对隧道内下沉段进行临时处治:对K0+992~K1+044段已开挖的下导坑、仰拱进行回填反压,回填高度到圆心位置,并静压;对K0+992~K1+019段上导坑拱脚处增加锁脚锚杆,锁脚锚杆每根长4.5m,每榀钢拱架各增设4根,并和原钢拱架连接,焊牢;对K1+019~K1+044段上导坑增设临时仰拱,临时仰拱采用I18工字钢,与钢拱架焊接连成整体,用土石回填夯实,并在上台阶每榀钢支撑拱脚处每边1.5m的范围内施作2根Φ42注浆小导管,小导管长3.5m,采用双液注浆。
      
      表1拱顶下沉及水平收敛数据表
       单位:mm
      量测项目 K0+973 K0+980 K0+993 K1+005 K1+011 K1+026 K1+041
      拱顶下沉 -82.52 -84.09 -133.28 -218.87 -301.18 -325.92 -306.39
      水平收敛 -56.12 -43.18 -33.26 -87.13 -89.74 -81.42 -67.55
      
      2隧道下沉原因分析
       经过对现场情况勘察及相关的调查,造成隧道下沉及山体开裂、局部塌方的原因是多方面的,它既与岩体本身的强度和结构构造有关,也与施工爆破时对围岩的扰动有关。主要有以下几点:
       ①从山体的裂缝、边仰坡局部塌方裸露的岩体观察,山体履盖层主要以强风化页岩为主,深度达3~4m,岩石破碎、质软,节理裂隙十分发育,岩体自稳能力很差,是边仰坡塌方、产生裂缝的主要原因。
       ②隧道最大埋深为16.64m,最小埋深为1.77m,隧道处于超浅埋状态;隧道穿越部位左侧山体较右侧高出10m左右,且隧道出口端位于山前坡地上,使隧道处于偏压状态。隧道顶山体地面自然坡度大(约为30~35°),山体岩体松散,岩体内部粘结力小,导致钢拱架承受的岩体重力沿路线纵坡方向的分力超过其承载能力,从而使钢拱架向隧道出口方向(下坡方向)倾履,并将喷射混凝土拉裂。
       ③开挖时在爆破外力作用下对围岩扰动过大,使软弱岩体失去承载能力,岩体的内部粘聚力和岩体之间的摩擦系数很少,软弱岩体在支撑力不够的情况下,给隧道下沉、开裂等病害发生提供了有利条件。
      3采用整体调线方案对隧道下
       沉进行处理
      3.1隧道整体调线处理
       隧道下沉前位于纵坡为4%的下坡段,坡长为270m,前变坡点为K0+890,后变坡点为K1+160。为确保行车的安全性及舒服性,在满足规范各项技术指标的前提下,根据隧道下沉量的大小来确定路线纵坡的调整量,经过比选将前后变坡点进行适当调整,并在中间增加一个变坡点,变坡点的桩号分别为K0+895、K1+020、K1+191.48,坡长为125m和171.48m,纵坡调整为4.9%和4%的下坡,最大下移值位于K1+040处,调整值为负85cm。
      3.2地表及边仰坡处理
       为防止地表水下渗对山体造成进一步危害,在山体开裂区5m以外设临时排水沟,临时排水沟采用2cm厚M20砂浆进行封闭。对地表裂缝采用土石夯实,并采用2cm厚M20水泥砂浆抹面,并对山体开裂区域用彩条布进行封盖,防止地表水下渗。
       在治理地表水的同时,为防止边仰坡开裂、局部塌方的进一步扩大,抓紧对边仰坡的处理:先清理边仰坡局部塌坍的松散土石方,再对边仰坡施作长3.5m,间距为1.0m×1.0m的砂浆锚杆,并注水泥砂浆锚固;然后在边仰坡上满铺网格间距为20cm×20cm的φ8钢筋网,并固定在外露的锚杆头上,接着喷射10cm厚C20喷射混凝土。

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