• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 公文范文 > 正文

    关于消除某车型车门外观不良问题的分析

    时间:2022-11-15 11:25:02 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    张 健,邵科君,张 彬

    (杭州吉利汽车有限公司,浙江 杭州 310020)

    2021年11~12月,某基地在产的一款车型随着产量增大,OK线及商检线反馈侧门锁紧固螺栓垫片外露及车门钣金变形掉漆问题,严重影响基地装车和下线合格率。因此问题在市场存在钣金生锈风险,故将门锁螺栓垫片外露列为重点问题,且该问题改善迫在眉睫,本文将对这一系列问题进行专题讨论分析。

    笔者及品质小组成员首先对故障车进行外观不良故障确认:①门锁螺栓垫片外露,外观不良;
    ②门锁螺栓垫片处钣金掉漆。

    对车辆进行排查,共生产168台,其中垫片处掉漆的有39例,不良率高达23.21%,垫片外露问题134例,不良率79.76%。

    小组成员确认4门均存在钣金掉漆和垫片外露现象。故障车共生产168台,每台车4个门板,共12处螺栓。通过统计,各门掉漆和垫片外露均存在不良。故最终成立改善小组,对问题进行攻关改善,改善目标为:消除某车型车门锁处掉漆外观不良问题。

    小组成员对故障车进行拆解,通过分析确认,门锁自带螺母,放入车体内,通过螺栓将门锁紧固在车体上。通过装配过程推测掉漆原因可能有3个方面:①作业过程导致掉漆;
    ②打螺栓后导致掉漆;
    ③车门油漆性能不满足要求导致掉漆。如图1所示。

    图1 车门锁处掉漆原因

    1)现场作业观察确认是否为装配过程导致掉漆。员工装配50台份,装配前全检钣金无外观不良;
    装配过程中,满足作业手顺,按作业要求装配,装配过程无误操作导致掉漆;
    同过追踪50台车到OK线检验,在过程中未发生掉漆问题。跟踪过程中,未发现异常导致钣金掉漆现象。现场观察装配作业和运转过程中,无掉漆导致外观不良。如图2所示。

    图2 装配过程观察

    2)通过现场作业观察确认是否为打螺栓后导致掉漆,员工装配50台。①3处安装孔在打螺栓时均存在掉漆和垫片外露现象;
    ②4门打螺栓时均存在掉漆和垫片外露现象。如图3所示。

    图3 打螺栓后导致掉漆

    3)确认车门油漆性能是否满足要求,故障车是否存在油漆缺陷。对故障车进行百格试验,百格试验合格,油漆性能满足要求。

    通过拆解和实物解析统计(图4)得出:车门外观不良主要为打螺栓后掉漆导致。

    图4 实物解析统计

    笔者及品质小组成员对车门外观不良实物故障车解析发现,故障车门外观不良问题(门锁螺栓垫片外露、门锁螺栓垫片处钣金掉漆)是由于打螺栓后造成掉漆和垫片外露。小组通过人机料法环等方面进一步分析,推测出可能造成车门外观不良的以下6个因素。

    2.1 人员岗位技能资质不符合要求

    对人员资质进行确认,核对人员技能矩阵图,左右两侧员工均达到4/4的要求,完全胜任此工位,且近两月车门螺栓装配工位无人员变化,可确定人员资质无问题,非要因。路试检验指导书,检验顺序明确,且均有上岗资质,可确定路试检验员工资质为非要因。通过技能鉴定,连续观察新老员工各50台车装配过程,合格率100%。

    2.2 电枪工具不满足要求

    笔者及品质小组成员校核电枪扭力是否满足要求,枪头是否磨损,枪头长度对故障有无贡献。

    1)电枪1、2校核扭矩均满足要求9Nm。

    2)电枪1、2枪头完好,更换不同长度枪头,不良率无明显变化。

    以上说明电枪扭矩满足要求,电枪对故障率没有贡献,判定为非要因。

    2.3 电枪参数设置不合理

    笔者及品质小组成员对电枪参数设置不合理进行确认。通过对标其他基地,并用临时工艺将扭力降低到7Nm进行验证。其他基地扭矩均低于该车型,临时工艺降至7Nm进行验证:试装车50台进行验证,通过追踪记录,故障率从78%降低到38%。电枪扭力设置不合理,判定为要因。

    2.4 螺栓尺寸不满足要求

    笔者及品质小组成员对零部件螺栓直径和垫片内径进行确认。螺栓退刀槽直径图纸设计5.4mm±0.12mm,实际测量5.37mm,满足要求。垫片内径图纸设计5.8mm上公差+0.18mm,下公差0,实测5.87mm,满足要求。现场测量螺栓直径和垫片内径满足要求,判定为非要因。

    2.5 钣金和车门锁尺寸不满足要求

    小组成员对钣金和车门锁尺寸进行确认。螺栓退刀槽直径图纸设计6.1mm±0.12mm,实际测量6.08mm,满足要求。锁孔直径图纸设计10mm±0.12mm,实测测量10.07mm,满足要求。车门钣金孔尺寸和锁孔直径满足设计要求,判定为非要因。

    2.6 螺栓尺寸不满足要求

    小组成员对钣孔和车门锁配合进行确认。通过对标其他车型钣金和锁孔配合,发现该车型锁孔孔径过大和钣金存在悬空无支撑。如图5所示。

    图5 锁孔孔径参数

    经过对标,钣金和锁孔之间存在悬空无支撑,容易造成打螺栓钣金变形掉漆,判定为要因。

    综上分析,6个因素中有2个为要因。通过统计分析,电枪扭力和转速不满足要求占比38%,钣金孔和锁孔配合不满足要求占比62%,故小组对以上2个要因进行头脑风暴,制定了相应的改善对策。

    1)对策1:对电枪扭矩进行更改。将力矩由9Nm±1Nm变更为7Nm±1Nm。验证100台车,装配后车门锁钣金掉漆不良率从78%下降至38%,完成时间为2021年11月10日。

    2)对策2:变更车门锁孔和平面度尺寸。侧门锁螺纹孔由锥型孔变更为平孔,外径由10.2mm变更为7.3mm,孔改为平孔。完成时间为2021年11月30日,验证100台车,车门锁处钣金无掉漆,垫片无外露。

    1)所有措施体现后,零部件按对策检验合格后进行装车验证,装车100台后车门外观满足要求,无垫片外露和掉漆现象。

    2)为了科学性和有效性验证,所有对策实施后满足要求(车门外观满足要求,垫片无外露,钣金无掉漆)。小组连续验证3个月,问题无复发,故障率100%消除,因此小组判定改善有效。

    通过对模具进行修改,增加图纸尺寸检测管控,来料列入检验项目检测,工艺文件变更,对电枪扭矩进行调整,定期进行校验。对图纸下发和来料检验标准进行更新,《作业指导书》(作业标准、步骤、技术参数)进行更新,防止再发。

    对车内外观装配螺栓和搭接处确认和横向排查,重点尺寸列入管控表,每批次来料进行检验。电枪参数进行检测并由专人监控尺寸稳定性和走向。每周进行统计分析和调整,可有效避免类似问题发生。

    通过对某车型车门锁外观不良问题故障解决,期间经过了现状调查、原因分析、对策制定实施、效果验证、防止再发、横向排查6个步骤,真正找到了车门外观不良的根本原因,并制定了相应的整改措施,经验证后证实有效,并找到监控车门外观不良的有效流程。通过此项目改善,对尺寸设计搭接关系、尺寸匹配影响点和工具参数管控有了更深一步的了解。遇到问题要系统分析,对零部件进行拆解及故障再现分析,挖掘问题真因,制定整改计划,整改完成后,对相应试验进行进一步验证,确保方案的有效性。通过本次改善项目活动,小组完成了预定的目标值,将该车型车门外观不良问题有效改善。

    针对其他零部件依然存在一些品质问题,通过此次改善横向推广、排查,切实根据客户使用实际工况、驾驶习惯等优化零部件,提升国产汽车的整车品质及市场形象。

    猜你喜欢 锁孔钣金垫片 钣金V形折弯成形的回弹控制研究中国应急管理科学(2022年1期)2022-04-18钣金成形技术在航空航天中的应用航天制造技术(2022年1期)2022-03-07WorldSID 50th假人整体式和分体式胸部垫片的比对分析汽车实用技术(2020年12期)2020-10-21浅谈钣金机械加工及其自动化的探索青年生活(2019年18期)2019-10-21承载结构的垫片设计科技视界(2019年11期)2019-06-20空辽河(2019年4期)2019-04-30利乐枕生产线自动投放垫片案例介绍食品界(2018年8期)2018-09-03锁孔(外一首)江南诗(2017年4期)2017-08-08巧开锈锁伴侣(2017年7期)2017-07-11浅析钣金工艺的现状及发展科技创新导报(2014年30期)2014-12-24

    推荐访问:车门 车型 消除

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章