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    斗轮机回转机构 斗轮机回转机构故障分析及处理

    时间:2020-03-10 07:23:10 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘 要 斗轮机回转机构连续出现多次故障,通过对回转轴承及大小齿轮间隙进行检测分析,制定方案更换损坏件,重新调整小齿轮中心位置后防止了故障发生。   关键词 斗轮机;回转机构;大小齿轮;传动轴;中心;间隙;调整
      中图分类号 TH 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2011)122-0164-01
      
      公司斗轮堆取料机型号为DQ500/1000・30,1994年投产,该机具有堆料、取料、取料通过、取料折返等多种功能。回转机构位于门座与门柱之间的转盘上,由液压马达、蜗轮减速机、传动轴套、回转轴承组成。回转轴承支承由上、下座圈、轴承本体组成,上座圈与转盘焊接,下座圈与门座焊于一体,上、下座圈用螺栓分别与轴承内外两环联接转盘,回转速度由液压系统调节,实现无级调速。由于斗轮机长期堆取料工作,2005年6月解体检查发现轴承滚柱平均磨损值在0.5 mm左右,上下轴承滚道两处磨损相当严重,其余多处有轻微的磨损痕迹,大齿轮有轻微磨损及变形现象。为了不影响斗轮机安全稳定运行,2006年10月份委托厂家将回转轴承进行了更换。
      1 回转轴承更换后出现的问题
      斗轮机回转轴承更换投运后回转机构多次出现传动轴套上、下固定座法兰脱焊,造成大、小齿轮错位。故障发生后立即进行了检修,将上下固定座法兰底板重新找正处理,安装调整大小齿轮啮合间隙:齿顶间隙8 mm,齿侧间隙1.5 mm。对斗轮机进行回转试运,用红丹粉检测接触斑点,发现接触面在20%左右,局部几乎为点接触且啮合磨损成波浪形,没有规律性。
      2 原因分析
      根据以上检修调整后所产生的现象,专业组织技术人员对回转机构相关部件进行了较为全面、细致的检测,根据检测数据进行了分析。
      2.1 大小齿轮啮合间隙测量
      运转回转机构,在大齿轮上均匀分四个点,用塞尺分别测量大小齿轮齿侧间隙和齿顶间隙,四个位置测量得出的数据完全不同,最小处齿侧间隙0.7 mm,齿顶间隙4.8;最大处齿侧间隙2.3 mm,齿顶间隙
      9.5 mm,各点的间隙偏差较大,说明大小齿轮在运转过程中两齿轮的中心距发生了变化,小齿轮安装位置存在偏差。
      2.2 对回转大轴承内、外滚圈同心度的测量
      将百分表置于轴承外齿圈端面上,表针指向内圈外侧面,检取轴承内外圈在转动时的径向变化值,在轴承上等分8个检测点,并作出标记,每转45°角测得一组数据,然后对测量的数据进行比较,轴承内圈与外圈在运转过程发生径向位移最大3.3 mm,轴承内、外滚圈明显不
      同心。
      2.3 检测传动轴锥面与小齿轮内锥孔配合间隙
      用塞尺分别测量齿轮孔与轴上、下配合间隙:上端面齿轮孔与轴配合处用0.01 mm塞尺可以塞入,下端面齿轮孔与轴配合处用0.5 mm塞尺可沿圆周方向塞入200 mm。解体小齿轮,发现传动轴锥面两键槽中的其中一个键槽磨损严重,已无法使用,两个平键存在不同程度磨损。
      2.4 回转驱动轴径向弯曲跳动检查
      拆除小齿轮,使传动轴处于不带负荷状态,将百分表座置于传动轴套端盖上,表针指向轴上部的直面上,正反各转动数周,表针读数为1.08 mm;表针指向轴最下部锥面,正反各转动数周,表针读数为
      2.5 mm,轴在运转过程中存在弯曲现象。
      根据以上检测数据,进行了分析讨论,得出以下结论。
      1)传动轴套上下固定座法兰位置发生了变化,轴承内圈与外圈中心不正,造成运转过程中两齿轮的中心距变化大,小齿轮与大齿轮啮合时两节圆无法相切,导致小齿轮中心不正,需重新找正。
      2)传动轴在长期使用过程中,下部锥面处发生扭曲变形,存在
      1.08 mm的弯曲,应更换新轴。
      3)传动轴锥面键槽损坏,小齿轮内锥孔与传动轴锥面配合不紧,间隙较大。
      3 处理方法及过程
      根据得出的结论,专业制定了技术方案进行实施。
      1)逐一拆除油马达、蜗轮减速机,解开小齿轮,解体更换磨损件及变形的传动轴,调整轴承间隙在0.2 mm~0.3 mm间,按要求加润滑油后组装好。
      2)解体涡轮减速机,检查更换损坏件,调整蜗杆两端的轴承间隙应在0.15 mm~0.30 mm间,蜗轮轴承间隙应在0.10 mm~0.2 mm间。用千分表测量蜗轮、蜗杆轮齿间的侧隙符合0.38 mm~0.53 mm,齿顶间隙应符合0.44 mm~0.66 mm;检测调整蜗轮、蜗杆的接触斑点按齿高和齿长方向均不得小于55%。调整完后按工艺要求组装减速机,加润滑油后用专用工具转动蜗杆,减速机应运转应平稳、连续、无卡阻现象。
      3)松开回转大轴承上、下座圈连接螺栓,然后人工拉动悬臂架,反复转动轴承使内外圈回到同心位置,对称均匀地紧固连接螺栓,预紧力为螺栓屈服极限的60%~70%。
      4)割除传动轴套上、下固定座法兰并清理底座焊疤,将传动轴套吊装到上、下固定座内,用千斤顶将小齿轮与传动轴进行装配,使轴的锥面与小齿轮内锥孔配合紧固。
      5)重新确定小齿轮安装位置,将上下固定座法兰处于活动状态,在大小齿轮上下齿面间各垫δ0.8 mm的铜片,在小齿轮齿上下各装设一个千斤顶对准大齿轮方向均匀施加作用力,缓慢进行直至将大小齿面两侧铜片压死,将上、下固定座法兰点焊,取出铜片测量大小齿轮啮合间隙:齿侧间隙为1.7 mm,齿顶间隙为6.25 mm。人工拉动悬臂架旋转180°,再次测量大小齿轮啮合间隙:齿侧间隙为1.68 mm,齿顶间隙为6.25 mm,符合技术要求,将上、下固定座法兰焊牢。
      6)将蜗轮减速器吊装到安装位置进行找正,要求蜗轮轴与传动轴的径向偏差小于0.5 mm,对称均匀拧紧地脚螺栓。吊装液压马达,装好各部油管接头。
      7)在大小齿轮的齿面薄薄涂上一层红丹粉,组织斗轮机回转试运,观察大小齿轮啮合时接触面积在齿高方向约为40%左右,齿长方向约为60%左右,回转机构运行平稳,无异常响声和卡涩现象,符合技术要求。
      4 结束语
      通过对斗轮机回转机构的检测,对设备故障现象进行分析,找到了故障发生的原因并制定方案实施。目前斗轮机回转机构运行稳定,大小齿轮啮合情况符合要求,未发生异常现象,为斗轮机回转机构检修积累了丰富的实践经验,有助于提高检修水平。
      
      参考文献
      [1]燃料设备检修技术[M].水利电力出版社.

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