• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 公文范文 > 正文

    B1200,型带式输送机节能改造分析及应用

    时间:2023-06-25 20:15:04 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    郭峥嵘

    (晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司,山西 大同 037001)

    麻家梁选煤厂使用B1200 型带式输送机,其三台电机配置西门子变频器6ES71,启停控制由西门子S7-300PLC 完成,系统运行输出功率恒为40 Hz。(1)由于输送机输出功率恒为40 Hz,当皮带载荷接近空载或者减小时,甚至满载时,不仅会损耗大量电能,且设备利用率不足,不符合节能环保要求;
    (2)不能实时监测煤流量,无法满足现有生产需求,需要升级优化改造。

    针对麻家梁选煤厂用B1200 型带式输送机能耗大,对输送机节能控制系统进行设计。一是合理监测煤流量、物料输送速度以及皮带运转速度;
    二是可将接收的数据传至输送机节能控制系统中,并对比获得的这些数据,进而实现输送机以最小能耗运行的控制系统[1]。设计B1200 型带式输送机节能系统结构如图1。

    图1 带式输送机节能系统结构设计图

    1.1 硬件设计

    麻家梁选煤厂控制系统以PLC 为核心,图2 为带式输送机硬件结构设计图。图2 中,CPU 以PLC为控制核心,选用S7-1200 控制芯片,不仅可控制其他组件设备,还可完成数据传输、故障诊断[2]等;
    采用ICS 电子皮带秤,组成部分有称重、计算、测速及通讯;
    选用超声波料位计型号为SBD/STD,其微处理输出标准信号为4~20 mA;
    采用防爆型交流变频器为BPJ 系列,能够很好地完成输送机的功率平衡、软启动及调速控制[3]等。麻家梁选煤厂采用分时运行模式,即不同时段不同的速度。此外,还有速度传感器、保护传感器和功率采集模块。

    图2 系统硬件结构图

    设计B1200 型带式输送机PLC 控制系统主要有输入输出点统计、选型PLC 模块以及分配I/O 地址等。其中统计输入输出点:结合麻家梁选煤厂生产要求,将PLC 整个控制系统分成18 个数字和2个模拟输入量。

    PLC 模块选型:采用CPU1214C DC/DC/DC 为主控器,自带2 点模拟输入,14 点、10 点数字量输入输出;
    电源采用PM1207 模块,提供24 V 直流电源;
    采用SM1221 DI8×24V DC为数字量I/O模块;
    采用SM1231 AI4×13bit 为模拟量输入模块;
    采用CM1241(RS422/485)、CM1243-5 为通信模块。

    I/O 地址分配:合理分配模拟量输入地址、数字量输入输出地址,见表1。

    表1 地址分配表

    1.2 软件设计

    (1)软启动控制设计

    通过PLC 软启动控制系统可实现输送机的平稳启动,主要是利用变频器的变频调速启动,采用“S”型[4]启动模式。初始阶段启动频率慢慢上升,延后10 s 进入“S”型加速模式,直到输送机运转速度达到设置值,并将其转速信号输出,输送机软启动控制随即完成。流程图如图3。

    图3 带式输送机软启动控制流程图

    (2)调速控制设计

    在选煤厂实际生产作业中,由于控制器的灵敏设计以及持续变化的煤流量,就会造成输送机时不时地在调节其运转速度,不能稳定运行。为使煤流量扰动对系统的影响降到最低,将煤流量划分为n个区间,即[Q0,Q1][Q1,Q2]……[Qn-1,Qn],每个煤流量区间最低输送机功率损耗对应其运行速度依次为V0、V1……Vn-1。运行中,依据煤流量的大小,控制系统确定其所在的区间范围,并确定输出皮带对应的速度,从而达到输送机节能运行的目的。

    为实现系统的稳定性控制,还要抑制因煤流量不断变化产生的扰动[5]。当煤流量波动区间在[Q0,Q1],输送机运行速度为V0,但是当其从[Q0,Q1]突变至[Q1,Q2],此时需要判别煤流量变化情况:若3 s 内,煤流量>Q1,表明煤流量确实发生变化,此时需要重新设定输送机速度;
    若3 s 内,煤流量又回落至[Q0,Q1]范围内,可判定输送机速度不变。调速流程图如图4。

    图4 带式输送机调速流程设计图

    1.3 WINCC 组态设计

    WINCC 是适用范围广且功能较多的监控软件[6],其与上位机相连接,建立直观可视界面。麻家梁选煤厂通过应用WINCC 软件可以随时监控带式输送机运行中的压力、温度、流量以及运转等,并且可以依据这些数字和图形显示过程值,当这些值达到或者超出预设值时,系统就会发出报警信号,快速判别系统故障运行情况,进而提高现场作业人员和设备的安全度。节能优化设计监控图如图5。

    图5 带式输送机监控设计界面

    当输送机正常运转时,其呈现绿色运行状态;
    当控制系统出现故障时,其呈现红色运行状态;
    当控制系统停止运行时,其呈现黑色运行状态。在WINCC 监控画面,可以获得输送机的供给、运转速度以及系统总功率。

    麻家梁选煤厂B1200 型输送机监控系统有两种运行模式,即恒速、节能。其中,恒速运行是让输送机以最大的运转、供给速度保持运转;
    而节能运行是依靠变频器,在不同时间段调节运转、供给速度,让输送机始终保持最优状态,使系统的能耗降到最低。

    根据麻家梁选煤厂用B1200 型带式输送机实际运行情况,对比分析系统在恒速和节能工况运行一周的耗电量情况见表2。

    表2 恒速和节能工况耗电量对比表

    当运输2 万t 时,对比分析恒速和节能两种模式的能耗情况,节能运行耗电量、总电价是W节、J节,恒速运行是W恒、J恒,计算如下:

    耗电量 :

    总电价:

    通过分析公式(1)~(4),相比于输送机控制系统恒速运行,节能运行时耗电量降低30.02%,总电价降低43.1%,达到预期节能效果。

    对麻家梁选煤厂用B1200 型带式输送机进行整体架构优化设计,采取变频控制,利用WINCC 软件完成系统实时监控和远程控制,实现系统控制最优化运行,达到了预期节能效果。

    猜你喜欢恒速选煤厂带式长平选煤厂降低介耗的生产实践选煤技术(2022年3期)2022-08-20恒速泵注甲氧明在糖尿病患者下肢止血带术中的作用新医学(2022年4期)2022-04-23新型捕收剂BK610和BK612在利民选煤厂的应用选煤技术(2022年1期)2022-04-19临涣选煤厂重介系统的改造实践选煤技术(2022年1期)2022-04-19带式输送机受料段结构改进冶金设备(2019年6期)2019-12-25基于窄而深内档铣削的扁长型焊接带式角铣头设计制造技术与机床(2019年11期)2019-12-04发电机恒速安装车研制装备制造技术(2017年6期)2017-07-31TBS干扰床分选机在七星选煤厂的应用山东工业技术(2016年15期)2016-12-01圆管带式输送机最佳悬垂度研究橡胶工业(2015年6期)2015-07-29带式输送机的技术现状及发展趋势橡胶工业(2015年2期)2015-07-29

    推荐访问:节能 改造 分析

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章