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    发动机ECU?架CAE分析及优化

    时间:2022-09-28 12:20:08 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    涂?? 林?? 侯路 罗?

    摘要:某轻卡?型在可靠性坏路路?负荷试验中发?发动机ECU?架断裂问题,经查为ECU?架未按照设计要求进?焊接,导致?阶模态与整?怠速频率较为接近,?架发?振动疲劳失效。调件换装满?设计要求的?架进?路试再次发?振动疲劳失效,针对发?的?架开裂问题进?详细解析,并通过仿真分析制定优化?案并在台架试验上进?验证,最终解决?架开裂问题。

    关键词:ECU?架;失效;仿真分析;台架验证

    中图分类号:U464 收稿?期:2022-01-15

    DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.06.004

    1 问题描述某轻卡?型在耐久路试中出现发动机ECU?架断裂现象,故障?程为12 000 km(试验要求达到25 000 km),查看故障件发现?架底部安装板位置焊缝与设计状态不?致,如图1所?。

    初步判定为供应商未按照图纸设计要求进?焊接,导致发动机ECU?架模态、强度及刚度性能?幅下降,耐久试验出现断裂。与供应商沟通协调后,调换按照图纸设计要求的?架进?换装试验,换装后试验进??8 000 km后,发动机ECU?架再次发?开裂,如图2所?。

    针对此发动机ECU?架断裂问题展开详细解析。

    2 发动机ECU?架断裂解析对发动机ECU?架进?强度模态分析。模型建?:有限元模型仅包含发动机ECU?架、部分?架、ECU。其中ECU?架、?架采?5 mm的壳单元?格,发动机ECU使?mass点进?配重。?架使?08AL材料,料厚为3.0 mm,?架使?DL510材料,料厚为6.0 mm,螺栓孔均使?RBE2连接。使?整?坐标系,按照右?法则,+X指向?尾?向,+Y指向?右侧,+Z指向?上?,如图3所?。

    模态分析:约束所截取?架边界123456?由度,提交求解器Optistruct进?模态计算。计算结果前三阶模态,发动机ECU?架下底板半焊和满焊的?阶模态如图4所?。

    强度分析:分别计算制动(X-1gZ-1g)、转向(Y0.6gZ-1g)、上跳(Z-3g)?况下?架的应?情况。计算结果如图5所?。

    分别测试半焊样件状态和原设计?案状态搭载在整?状态下的实际模态。将仿真分析的模态、强度分析结果和实测模态汇总如表1所?。

    由表1可看出仿真分析的模态结果与试验实测结果偏差较?,推断主要原因为仿真分析中未考虑ECU与?架间的软垫,因此连接软垫刚度在设计中未进?定义,设计部??法给出刚度值,故前期仿真分析校核时未进?建模。此连接软垫在仿真中使?CBUSH单元进?模拟,通过调整软垫刚度对仿真模型进?修正。修正后将模态、强度结果汇总如表2所?。

    通过表1和表2对?可知,模型修正后仿真和试验的前两阶模态偏差值较小。强度分析结果在修正前后差别不?。

    解析第?次?架断裂:在制动、转向、上跳?况下最?应?值均远小于强度判定标准( 材料的抗拉强度×0.4=108 MPa);?阶实测模态为26 Hz,与整?怠速频率存在重叠,推断失效原因可能为怠速共振失效。

    解析第?次?架开裂:在制动、转向、上跳?况下最?应?值均远小于强度判定标准( 材料的抗拉强度×0.4=108 MPa);?阶实测模态为40 Hz,与整?怠速频率相距较远,排除了怠速共振失效的可能。推测失效原因可能是ECU?架位于发动机前悬置安装点附近,发动机某常?转速下与ECU?架形式共振。

    3 优化对策在修正模型的基础进??案优化,制定优化对策:优化?案1为肋板延??底板边缘,且底板增加2 mm垫板,如图6所?。优化?案2为板延??底板边缘,且底板增加2 mm垫板,同时材料变更为DL510。

    优化?案1、优化?案2的?阶模态由40.4 Hz提升?46.3 Hz。汇总模态和强度分析结果如表3所?。

    疲劳仿真分析:建?频响分析模型,在截取?架边界位置分别加载1g的X、Y、Z三?向的加速度激励,扫频范围为1~200 Hz。同时以实?采集的发动机ECU?架安装位置处?架的加速度激励为输?建?疲劳仿真模型。各?案疲劳寿命分析结果如图7所?。

    4 台架试验验证

    试验?况的制定:使?上?所搭建的疲劳仿真分析模型,分别以XYZ向激励、单独X向激励、单独Y向激励、单独Z向激励作为输?计算损伤占?,计算结果如图8所?。由分析结果可知,Y向激励损伤占绝对主导,故台架试验仅进?Y向加载。

    将原设计?案、优化?案1、优化?案2分别按照制定的?况进?台架试验。

    ECU?架总成和ECU软垫连接固定,并通过?装固定在电磁振动台上,ECU?架总成底板与?装接触宽度保持与实际装配宽度?致,样件试验采?Y向随机振动。振动信号使?实?采集的发动机ECU?架安装位置处?架的加速度激励,观察振动过程中发动机ECU?架总成是否出现断裂。样件固定及加载?式如图9所?。

    分别完成原设计?案样件、优化?案1样件、优化?案2样件试验后将试验结果汇总如表4所?。

    由试验结果可知,原设计?案样件断裂位置和失效?式与整?耐久试验完全?致,故可根据台架振动试验时?和整?耐久试验?程建?量化关系,即台架试验8 h等效于整?耐久试验8 000 km。通过等效换算,优化?案1 可满?整?耐久?程23 333 km。台架振动试验中?架失效位置为?板位置,且靠近肋板上沿位置。失效位置与整?耐久试验不?致,分析原因为下部底板加强后,ECU?架的薄弱点发?转移。优化?案2因?装夹具损坏,试验未达到破坏,但可确定优化?案2可满?整?耐久?程45 750 km以上。

    5 结语

    通过台架试验验证可知,优化?案1等效整?耐久?程23 333 km,不满?25 000 km的耐久?程要求。若采??案1需将肋板上延,并重新制作样件验证。优化?案2可满?整?25 000 km的耐久?程要求。综合考虑各??因素,最终选择优化?案2为最终对策?案。

    此类?架的模态和强度的仿真分析判定标准为:?阶模态≥30 Hz;制动、转向、上跳各?况的最?应?<0.4×材料的抗拉强度。但在本案例中,发动机ECU?架的原设计?案状态满?此判定基准。实际装?进?整?耐久性试验时仍发??架开裂问题(第?次换装原设计?案状态样件进?验证)。对于第?次整?耐久试验?架开裂,?前推测为?架安装位置(如动?总成)存在30 Hz以上的振动激励,导致此?架发?共振,并发?振动疲劳失效。而在数据设计阶段要避免此类问题的发?,除了要满?基本的模态强度要求外还需对整?各系统的模态分布进?规划,通过搭建整?NVH模型并进?仿真分析,避免相邻系统零部件产?共振。

    作者简介:涂??,男 ,1988年?,?程师,研究?向为?辆被动安全。1BC97061-43C9-4F96-AE78-52F8B3DA5AE7

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