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    630,MW锅炉高温过热器结焦爆管原因分析及对策

    时间:2023-06-01 12:00:32 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    余建飞,陈东平

    (1.国网湖北省电力有限公司电力科学研究院,湖北 武汉 430077;
    2.国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司,湖北 武汉 430077)

    锅炉“四管”结焦与爆漏,是高参数机组运行中比较普遍的问题,严重影响高参数火力发电机组的安全、经济、高效运行,如何减缓或防止锅炉结焦与爆管,是生产中急需解决的问题,很多研究者对此开展了大量理论和实践研究[1-15]。

    某电厂2号机组于2009年投入运行,2022年1月9日高温过热器发生爆漏,机组停运后检查发现高温过热器垂直管第87 屏第2 根上有2 个爆口,高温过热器水平管上部结焦严重,尤其是被其他过热器管包围的高温过热器管上部,结焦物厚度超过5 cm。为找到该高温过热器爆管和结焦的原因,本文对爆裂高温过热器管及其他高温过热器管样进行宏观观察、化学成分分析、结焦物分析、力学性能试验及金相检验,查找高温过热器结焦与爆裂的原因,并提出了预防控制措施。

    1.1 宏观检查

    图1 为第87 屏第2 根管上部和下部2 个爆口的宏观形貌,爆口开口较小,与轴向平行,管壁无明显减薄,破口边缘不锋利,爆口两端管径发生胀粗,外壁有结焦现象,内壁有密集、较为平直、且长短不一的纵向裂纹,并附着明显的氧化皮。

    图1 过热器爆口原状Fig.1 Original state of high-temperature superheater tube-burst

    图2为高温过热器水平管外壁结焦和内壁宏观形貌。从图中可以看出,高温过热器管道上部结焦严重,表面凹凸不平,宽3 cm 左右,见图2(a)。去除结焦物后管外壁呈褐色,可见小腐蚀坑,结焦物剖面形貌如图2(b)和图2(c)所示,焦物颜色具有明显的分层结构:靠近管壁的第1层呈亮褐色,非常坚硬致密;
    第2层为青褐色,相对坚硬;
    第3层为土黄色,比较坚硬;
    第4层为红褐色和灰白色,疏松,取样过程中易脱落。高温过热器水平管内壁宏观形貌,可见分层的氧化皮,局部有开裂和起皮,并有脱落现象。

    1.2 管样化学成分分析

    按照《GB/T 223 钢铁与合金化学分析方法》对高温过热器管进行化学成分分析,结果见表1,可见该管样母材T91 的化学成分符合ASME 的要求,可排除错用材料的可能性。

    1.3 力学性能测试

    按照《GB/T 4340.1-2018 金属材料维氏硬度试验第1部分试验方法》要求,对割取的6根管样分别进行硬度测试。结果表明所检取样管硬度正常(推荐硬度为180 HB~250 HB),但爆口附近的硬度靠近标准《DL/T 438-2009 火力发电厂金属技术监督规程》中规定的T91管硬度下限,其他管子的硬度也有明显下降[27],如表2所示。

    表2 硬度测量结果Table 2 Results of the tube hardness test

    根据《GB/T228.1-2010 金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》,割管机械性能检验结果见表3,结果显示,所检取样管的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率均满足《ASME SA213-2001 锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥式体合金钢管》对T91钢力学性能的技术要求,但部分管子的屈服强度和伸长率接近标准下限。

    表3 机械性能分析结果Table 3 Tube mechanical properties analysis

    1.4 金相组织观察

    对6根高温过热器割管分别进行金相分析,结果如表4和图3,从金相分析结果可看出,高温过热器管均有老化现象,其中爆口管属于严重老化;
    6号管、21号和98号管属于中度老化;
    102号管和21号管属于完全老化。

    图3 高温过热器管金相组织Fig.3 Microstructure of high-temperature superheater tube

    表4 金相分析结果Table 4 Metallographic analysis results

    1.5 内壁垢量和氧化皮成分分析

    经分析,所送检管样中,高温过热器内壁氧化皮厚度在0.22 mm~0.53 mm之间,结垢量最小值为1 793.6 g/m2,最大值为2 293.1 g/m2。经能谱分析,氧化皮主要元素为Fe 和O,其次为Cr 元素,可见少量的Al、Si 和Mn 等元素。

    1.6 外壁结焦物分析

    图2(c)中结焦物样品的扫描电镜和能谱分析结果见图4。表层结焦物主要形状为球形,尺寸不均匀,大部分直径在10 μm 以下,能谱分析结果显示其主要元素为O、Al 和Si,次要元素为Ca 和Fe 元素,可见少量的C、Na、Mg、Ti 和Zn 等元素。底层结焦物非常致密,为颗粒状,能谱分析结果显示其主要元素为Cr、Fe 和O。从结焦物侧面SEM 图中可以看出,靠近管壁侧的底层物质孔隙非常小,且与第2 层有明显分界线;
    第2 层内部有孔隙,尺寸比第1 层大,第3 层缝隙更多更大。

    图4 结焦物的SEM图Fig.4 SEM image of the coking material

    结焦物剖面能谱线扫描结果见图5,从图5中可以看出,第1 层结焦物厚度约2 mm 左右,主要元素为O、Cr 和Fe,可见S 元素;
    第2 层,未见Cr 元素,Ca、Al 和Si明显增多,Fe 略有下降,可见S 和K 元素;
    第3 层Ca 含量显著增加,其主要元素为O、Al、Si、Ca 和Fe,可见K元素;
    第4 层为疏松的浮灰,取样过程中已脱落,经化学定量分析,Fe2O3含量为26.87%,Al2O3含量为16.82%,CaO含量为11.29%,MgO含量为2.17%,S含量为1.93%,SiO2含量为42.26%。

    图5 结焦物侧面能谱分析结果Fig.5 XRD of coking

    由上述理化分析结果可知,高温过热器管显微组织呈现非常明显的过热特征,说明高温过热器管壁温度长期超过正常工作温度。当运行温度超过T91钢的Ac1点时,晶内碳化物数量减少,在原奥氏体晶界上出现碳化物聚集长大,马氏体特征分散或消失,尺寸粗化,马氏体位向明显分散,其中严重老化的爆管马氏体严重分散,晶界变粗,出现双晶界,有链状孔洞。这种组织变化会使材料的屈服强度和抗拉强度显著下降,同时还会使材料的脆性增加[16]。所检的6根高温过热器管的力学性能尽管仍满足要求,但均已明显下降,部分接近标准下限,因此一旦管段局部区域应力超过材料的屈服强度,就会发生爆管。

    文献显示,煤灰中Al2O3是增高灰熔性的最主要成分[17-20],一般来说Al2O3含量越高,软化温度越高,从结焦物第4层化学定量分析结果看,Al2O3含量不到20%,明显偏低;
    当煤灰中CaO 低于35%时,它是降低煤灰熔点温度的成分之一,第2 层结焦物,以Ca、Al、Si、Fe和O为主,可见S元素,是因为CaO 能与SiO2等形成低熔点的硅酸盐,与固态CaO、硅铝酸盐等形式留在灰中,此外CaO与SO2在800 ℃~1 000 ℃范围内生产气态或熔融态的硫酸盐,当温度降低时凝结,粘附在受热面和炉墙上形成初始结渣层,与文献中Ca、Fe 会引起结焦和分层一致。当外壁有结焦物形成时,随着焦体的发展生长,热阻增大,外壁结焦物温度逐渐升高,沉积物在不同温度下,发生不同的物理化学反应,形成不同的结焦物,从而使结焦物出现明显的分层结构,且由于温度过高,管壁上发生高温腐蚀,第1层中的Cr说明了高温过热器外壁发生了腐蚀现象,第3层和第4层结焦物颜色偏红色,表示Fe2O3含量比较高,而文献显示煤灰中含Fe2O3越高,灰熔点就越低,结焦倾向严重。

    高温过热器内壁氧化皮中的Cr 元素说明内壁也有腐蚀发生,且最大厚度已超过标准,当氧化皮厚度超过0.5 mm时,应对管子状态进行评估[20]。当氧化皮超过一定厚度,管道温度变化频繁且幅度较大时,由于氧化皮的膨胀系数与金属不一样,机组启停及负荷变化时会引起氧化皮破裂并从金属表面剥落,一部分会带出过热器,一部分会在弯头处积累,降低热交换效率[15],从而引起管壁超温,加速内壁氧化皮生成、外壁高温腐蚀和结焦,使金属传热性更差,加速外壁高温腐蚀和内壁氧化皮的生成,同时腐蚀会使管壁减薄,影响材料性能,从而进入恶性循环中。

    经调查,由于2021年8月电煤价格暴涨,运行成本压力大,为降低燃料成本,电厂不得不掺烧价格低的煤种,但时间紧促,尽管对掺烧煤种进行了分析,但对煤掺烧比例的研究与分析不够透彻。

    1)锅炉高温过热器T91 管发生爆管的主要原因是管壁温度过热,使得材料显微组织老化,力学性能下降,外壁结焦和内壁氧化皮会加剧管壁超温。需加强燃烧监督,严密监视炉膛出口烟温、高温受热面管壁温度和排烟温度,并根据烟气温度对燃烧进行调整。

    2)掌握燃料特性,煤种问题是产生结焦的主要问题之一,不同的煤种有不同的特性,掺烧前应进行获取煤质分析数据,如煤成分和灰熔点等,加强入炉煤品质监督管理,结合炉膛设计结构、炉内空气动力常和燃烧器结构布置,摸索出合适的不同煤种的掺配比例,使其最终配出的煤在性能指标上达到或接近锅炉的设计煤种要求,避免局部过热、热偏差超标、高温腐蚀、再次结焦和爆管等现象的发生。

    3)对外壁结焦物进行深度清理,消除爆管隐患。调整高温过热器底部区域吹灰器推进长度,防止高温过热器区域产生吹灰死区。加强水汽品质监督,避免内壁氧化皮生成。

    4)日常运行中勤检查,尤其是煤种变化后,应加强检查频率,及时发现结焦,及时打焦,避免表面高温腐蚀或形成坚硬的结焦物。如果不及时清理,会产生恶性连锁循环,结焦会越来越严重,严重时会发生多次爆管。

    5)建议停炉期间检查该管子炉内段,尤其是下弯头处是否存在堵塞,并割管检查。

    6)根据本次高温过热器爆管和结焦原因,制定相关应对措施,给国内同类型机组防止结焦爆管、安全运行具有一定的借鉴意义。

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