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    难选泥质金矿石浮选工业试验研究

    时间:2023-01-16 18:10:07 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    张孟科,高锋辉,王树新,代 军,王佳佳

    洛宁吉家洼金矿有限公司 河南洛阳 471023

    随 着国民经济飞速发展和国际形势复杂多变,黄金具有的商品价值和世界货币地位益发重要。随着高品位、近地表矿藏的金矿资源不断开采利用,浅部金矿资源已逐渐枯竭。深部开采低品位、难选矿石资源已成为各矿山研究工作的重点。

    浮选法是针对含金硫化矿岩金矿山经典的选矿方法。金的浮选,重点是研究金的载体矿物如黄铁矿、黄铜矿等的浮选[1]。低硫化矿物含金矿石的浮选方法通常涉及重选、氰化和浮选法的联合[2]2。浮选药剂组合取决于矿石中脉石矿物的性质。在浮选回路的扫选段,常用的辅助捕收剂有两种。对于部分氧化矿,使用类烃油与硫化剂配合,往往会改善浮选效果;
    pH值调整剂首选碳酸钠,它既可以作为分散剂,也可以作为对金浮选不利的重金属离子的络合剂。当矿石含黏土时,可用调整剂分散矿泥,常用的分散剂是水玻璃和氧化淀粉[2]4。

    河南某金矿矿石泥化现象较为严重,泥质金矿石中主要金属矿物为黄铁矿、菱铁矿、褐铁矿 (化);
    脉石矿物主要为石英、长石、碳酸盐、绿泥石、云母、黏土矿物等。该矿两个矿区矿石金品位不稳定,且贫化率偏高。矿石金品位为 1.5~ 3.8 g/t,通过配矿入选平均品位为 1.8~ 2.8 g/t。金矿物为自然金、银金矿,少量金银矿,且颗粒细小,属于微细粒金,多与脉石矿物共生密切。磨矿细度是单体解离关键。随着磨矿细度的增加,泥质金矿石矿浆黏度加大,严重影响矿物分选效果。该矿采用浮选法富集金矿物,在实际生产中,回收率受矿浆黏度影响很大,只有 75% 左右。本次试验将探索泥质金矿最佳的磨矿细度,并在此基础上寻求最佳的药剂制度,以期获得最佳的选矿效果。

    1.1 矿石的矿物组成

    原矿中主要的有价金属为金、银,金含量为1.5~ 3.8 g/t,银含量为 8.37 g/t,其他金属含量都较低。矿石中主要金属矿物为黄铁矿、菱铁矿、褐铁矿 (化);
    其他金属矿物含量相对较少,有方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、辉铜矿、毒砂等。脉石矿物主要为石英、长石、碳酸盐、云母、绿泥石、黏土矿物、萤石、少量炭质及其他矿物。矿石中矿物组分及原矿化学多元素分析结果分别如表 1、2 所列。

    表1 矿石中主要矿物组分的含量Tab.1 Content of main mineral components in ore %

    表2 原矿化学多元素分析结果Tab.2 Chemical element analysis results of raw ore %

    1.2 金矿物的赋存状态

    镜下观察金矿物主要为自然金、银金矿、金银矿,粒度测定结果如表 3 所列。该矿石金矿物与脉石关系密切,占 71.00%;
    大多以微细粒产出,次显微粒金占 12.00%。可以确定,少部分金随磨矿细度的提高也很难能浮选出来。金矿物赋存状态测量如表 4所列。

    表3 金矿物粒度测定结果Tab.3 Particle size measurements of goldbearing mineral

    表4 金矿物赋存状态测定结果Tab.4 Measurements of occurrence state of gold-bearing mineral

    1.3 原矿筛析结果

    对磨机磨矿、旋流器分级入选的原矿 (细度为-0.074 mm 占 70%) 进行筛析,结果如表 5 所列。

    表5 原矿筛分结果Tab.5 Screening results of raw ore

    由表 5 可知:试验样品中金矿物分布不均匀;
    在小于 -0.074 mm 物料中,金分布率高达 77.88%。矿石中黏土矿物、碳酸盐含量较高,原矿中矿泥含量随着磨矿细度的提高而加大,这将对浮选造成严重影响。

    选厂设计破碎工段为两段一闭路工艺流程,磨矿工段为一段两闭路磨矿工艺流程,选矿为单一浮选流程,浮选为一粗两精三扫工艺流程。金精粉销售要求品位不能低于 20 g/t,金精矿含金品位按计价系数进行折算。为使销售利益最大化,根据实际情况及计价系数统计分析,确定金精矿品位控制在 20~37 g/t为最佳。

    3.1 磨矿细度试验

    磨矿细度是影响浮选指标的重要因素之一。该矿区金的主要载体为黄铁矿,呈微细粒状赋存矿石中,且金呈微细粒存在,与脉石关系紧密。磨矿细度过粗,矿物无法实现充分的单体解离,从而造成精矿品位下降,严重时浮尾品位抬升,回收率降低。磨矿细度过高,会产生大量次生矿泥,恶化浮选条件,浮选效果较差,回收率达不到最佳状态。矿区分布有 3 条矿脉,金品位差别较大,给生产配矿造成困难,导致原矿品位极不稳定。因此,在生产过程中,对磨矿细度间断性调整,以确定最佳磨矿细度。浮选流程如图1 所示。工业试验每 5 d 调整一次磨矿细度,在药剂制度不变情况下,试验结果如表 6 所列。

    表6 磨矿细度对分选指标的影响Tab.6 Influence of grinding fineness on separation indexes

    从表 6 可看出,磨矿细度 -0.074 mm 占 70%~80% 时,浮尾在最佳状态;
    细度再提高,效果并不好。在实际生产中,现场的磨矿细度很难达到试验中的细度要求,因而确定磨矿细度 -0.074 mm 含量控制在 75%~ 80%为理想细度。

    3.2 捕收剂种类和用量试验

    山东烟台君邦生产的 JB05 黄药是吸收国外高效捕收剂优点基础上开发,它是浮铜、金、银的专用捕收剂。该捕收剂含多个键合原子类型的极性官能团,能与铜、金、银等矿物表面的金属离子形成稳定的螯合物。其烃基疏水,故对铜、金、银等金属矿物表现出很好的捕收效果。MC 黄药为湖北荆江生产的荆星系列产品,牌号 C-WO11 是普通黄药的升级版,极易溶于水和酒精,能与镍、锑、铜等多金属离子生成难溶的化合物,可浮选有色金属,如硫化镍、辉锑矿、氧化铜、硫化铜、自然铜、方铅矿、闪锌矿、金、银等。MC 黄药的捕收性能优于丁基黄药,并有一定的起泡作用。选厂生产初期使用 JB05 黄药和丁铵黑药作为捕收剂,矿石泥化现象较严重,且矿石中氧化矿极不稳定,各浮选槽泡沫很少,且泡沫层薄。改用 MC 黄药后,泡沫层明显变厚,且黄铁矿富集明显;
    从中矿结果来看,富集程度较 JB05 要好很多。捕收剂粗略试验数据如表 7 所列。

    由表 7 可知:采用 MC 黄药+丁铵黑药的组合药剂,能较好地实现对该矿石的浮选;
    MC 黄药较 JB05黄药捕收能力更强,更适合该泥质矿物浮选。

    表7 捕收剂对比试验结果Tab.7 Comparative test results of collector

    3.3 pH 值调整剂用量试验

    该矿区矿石经过检测略偏酸性,浮选矿浆 pH值为 6.0~ 6.5。实际生产中,矿浆的 pH 值对浮选效果的影响非常明显。为提高浮选效果,采用碳酸钠(Na2CO3) 作为浮选矿浆 pH 值调整剂。在磨矿细度-0.074 mm 占 75%~ 80% 的条件下,进行 pH 值调整剂用量试验。为了减少选矿成本,补加少量生石灰 (原矿含水率高,使用生石灰吸收水分)。单一采用生石灰,虽然可使矿浆 pH 值提高,但浮尾品位也相应提高,否则石灰会抑制自然金和含金硫化物。选用碳酸钠作为 pH 值调整剂,它既可以作为分散剂,也可以作为对金浮选不利的重金属离子的络合剂,这在实际生产中得到了验证。pH 值调整剂用量如表 8 所列。

    表8 pH 值调整剂的种类和用量试验结果Tab.8 Results of test for type and dosage of pH modifier

    结合实际生产经验,由表 8 可知:矿浆 pH 值超过 9.5 时,虚泡多且厚,精矿、粗选、扫选冒槽,浮选流程不稳;
    pH 值达不到 7.5 以上时,泡沫黏度大,泡沫与矿浆不分离,浮尾品位偏高严重。当Na2CO3用量大于 1 000 g/t 时,进一步加大用量,粗精矿品位、浮尾品位变化不大。与 Na2CO3相比,Na2CO3+CaO 组合试剂的选矿效果相差不大,但实际生产中,CaO 的添加量为少量,可忽略不计。因此,选用 Na2CO3作为调整剂,其用量为 1 000 g/t,矿浆pH 值为 7.0~ 8.5 时,浮选效果最佳。

    3.4 抑制剂用量试验

    该矿石黏土矿物含量较高,随着磨矿细度的提高,易泥化的硅酸盐和碳酸盐脉石矿物造成矿浆黏度增大,严重影响浮选效果。有效分散矿泥及强化药剂对脉石矿物的抑制作用,对该金矿石的浮选尤为重要。鉴于水玻璃对硅酸盐、石英、铝硅酸盐矿物有良好的抑制作用,同时对矿泥也具有分散作用[3],在磨矿细度 -0.074 mm 占 75%~ 80% 状态下,进行抑制剂水玻璃用量试验。试验结果如图 2 所示。

    由图 2 可知:抑制剂用量由 0 增加到 2 500 g/t时,浮选尾矿品位整体呈下降趋势,由 0.8 g/t 降到最低 0.4 g/t,浮选回收率由 67% 左右提高到 88.92%,提高近 22个百分点。这说明:随着水玻璃用量的加大,强化了其对脉石矿物的抑制,促进矿泥的分散,明显改善了浮选环境,从而降低浮尾品位,提高了回收率。若继续增大水玻璃用量,浮选尾矿品位变化不大,回收率相对降低。生产结果表明:水玻璃用量过大,抑制作用增强但选择性较差,反而不利于浮选分离。实际生产中,为降低选矿成本及解决原矿湿度大的问题,适当加入生石灰后回收率没有变化。因此,原矿场补加少量生石灰,确定水玻璃用量为 1 000 g/t。

    根据上述试验结果进行工业试验,试验条件如下:磨矿细度在 75%~ 80%;
    捕收剂使用 MC 黄药 +丁铵黑药,在浮选槽中,MC 黄药的用量为 (40+20 +10) g/t,丁铵黑药的用量为 (20+10+0) g/t;
    采用纯碱调整矿浆 pH 值,为 7.0~ 8.5;
    抑制剂水玻璃用量为 1 000 g/t。实际生产中,当月回收率达到 88.95%,选矿效果明显转好。连续性的生产指标统计结果如表9 所列。

    表9 工业生产试验结果Tab.9 Industrial production test results

    (1) 河南某金矿矿石含金为 1.8~ 2.8 g/t,其他金属含量都较低。矿石中主要金属矿物为黄铁矿、菱铁矿等;
    主要载金矿物为石英等脉石矿物,其次为黄铁矿。金矿物主要以粒间金的形式赋存于载金矿物中,脉石金达到 71%。粒度细,多在 0.037~ 0.005 mm,与脉石矿物解离难度大。

    (2) 浮选试验结果表明:在磨矿细度 -0.074 mm 占75%~ 80% 情况下,粗选采用碳酸钠作为矿浆 pH 值调整剂,用量为 1 000 g/t;
    采用水玻璃作为分散剂,用量为 1 000 g/t;
    以 MC 黄药和丁铵黑药作为混合捕收剂,用量为 100 g/t (按 4∶1 计量),可实现金矿物与脉石矿物有效分离。

    (3) 工业生产浮选流程采用一粗两精三扫工艺,为了降低浮选尾矿品位,提高回收率,控制精矿品位在 20~ 37 g/t,金回收率最高达到 88.95%。

    (4) 虽然调整后的选矿效果较初期有较大改善,但目前浮选尾矿品位还有下降空间,浮选矿浆黏度不够稳定。为确保浮选流程的稳定性,一方面,要提高球磨工、浮选工的操作水平及对突发问题的处理能力;
    另一方面,公司也在探索更好的方法,降低浮选矿浆黏度,同时期待与同行共同交流探讨。

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