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    2—酮基—D—葡萄糖酸连续酯化新工艺研究

    时间:2021-02-05 08:01:05 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站


      摘要:以2-酮基-D-葡萄糖酸(2KG)为原料,甲醇为溶剂,不用浓硫酸,用强酸性阳离子交换树脂作催化剂,通过连续甲酯化反应,制得2-酮基-D-葡萄糖酸酯。结果显示,选用强酸性阳离子交换树脂作催化剂,可以节约成本,实现连续化,有利于提高产品收率和质量。
      关键词:2-酮基-D-葡萄糖酸;浓硫酸;强酸性阳离子交换树脂;连续酯化;甲酯 文献标识码:A
      中图分类号:O658 文章编号:1009-2374(2016)12-0024-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.12.011
      异维生素C钠又名异VC钠、D-异抗坏血酸钠、赤藻糖酸钠,是一种新型生物型食品抗氧、防腐保鲜助色剂,能防止腌制品中致癌物质——亚硝胺的形成,根除食品饮料的变色、异味和混浊等不良现象,广泛用于肉类、鱼类、蔬菜、水果、酒类、饮料及罐头食品的防腐保鲜助色。
      2-酮基-D-葡萄糖酸是合成异维生素C钠的重要中间体,2-酮基-D-葡萄糖酸的酯化是制备异维生素C钠的关键步骤,目前该酸酯的制备一般是在以无机强酸为催化剂的作用下进行的,即以浓硫酸作催化剂,2-酮基-D-葡萄糖酸、甲醇为原料,按一定比例一次性投入反应釜内,在一定温度和压力下,经3~5小时的酯化反应制得。此种方法酯化反应时间长,原材料消耗量高,同时能耗也高;另外由于使用浓硫酸作催化剂,在生产过程中容易形成副产物,降低了成品质量,使生产成本相应提高;且浓硫酸具有强氧化性,不仅影响了产品的色泽,也不利于后续废水处理,而且也给设备造成了一定程度的损毁;而且采用该间歇操作酯化所得酸酯纯度低。针对该种方法的缺点,笔者以一种强酸性阳离子交换树脂作催化剂,对酯化过程作了优化研究。改进后的工艺与原工艺相比,大幅度降低了酯化过程中低分子醇和能量的消耗,不会产生无机酸酯副产物,提高了2-酮基-D-葡萄糖酸酯化效率和酸酯纯度,为异维生素C钠的转化合成打下了良好的质量基础。
      1 实验部分
      1.1 原料与仪器
      2-酮基-D-葡萄糖酸浓浆(2KG):拓洋生物有限公司提供
      分析纯甲醇:天津市化学试剂三厂
      D001树脂:某品牌大孔型苯乙烯阳离子交换树脂
      自动数显旋光仪(WZZ-2B):上海申光仪器仪表有限公司
      循环水式多用真空泵:巩义市予华仪器有限责任
      公司
      卧式精密视窗恒温液浴槽:上海比朗仪器制造有限公司
      夹层保温树脂柱:径高比为1∶20
      1.2 分析方法
      2KG含量:旋光法
      甲酯含量:酸碱滴定
      游离酸含量:酸碱滴定
      总酸值:酸碱滴定
      比重:比重计
      1.3 操作步骤
      首先将2L催化剂树脂湿法装入夹层树脂柱,按常规方法转氢型,然后用无水甲醇从上到下通入树脂柱中,将树脂中的水完全置换出来。按比例配制2KG与甲醇反应溶液,搅拌使溶液混合均匀,并水浴保温。树脂柱用外(夹层)循环水升温至预定温度,并保温。为方便计算收率,本实验每次按照折纯120g 2-酮基-D-葡萄糖酸依次从树脂柱由上而下进料。待进料稳定后,从树脂柱下端取样,测量酯化液的游离酸与总酸,根据游离酸含量高低判断酯化程度,根据总酸值计算甲酯收率。如果两次分析结果重复性不好,则需要重新取样分析,以达到设定要求为标准。酯化完成后把经树脂柱(按照总酸值约折纯120g 2-酮基-D-葡萄糖酸)酯化后的酯化液进行冷却至0℃~5℃,离心分离,并用冰甲醇洗甲酯至弱酸性,最后计算甲酯纯度与收率。
      2 结果与讨论
      2.1 工艺条件的确定
      2KG的转化率定义为1-游离酸含量/总酸含量;甲酯收率定义为折纯甲酯重量除以折纯2KG重量;游离酸、总酸、甲酯含量的测定均用NaOH标准溶液测定。
      2.1.1 醇酸配比影响。2-酮基-D-葡萄糖酸甲酯化是可逆的,其中甲醇的比例对反应速率和平衡转化率都有一定的影响。本实验以折纯120g 2KG计,在柱温保持
      60℃,流量保持300mL/min左右,接触时间160min的条件下考察醇酸配比对酯化反应转化率的影响,结果如表1所示:
      从表1中可得知,随着甲醇比例的增加,反应转化率提高,但当甲醇比例增加到一定程度以后,继续提高甲醇的比例,反应转化率反而降低。这是因为当甲醇比例较小时,反应物的浓度也较小,于反应的进行不利。随着甲醇比例增加,2-酮基-D-葡萄糖酸在甲醇中的溶解程度也提高,同时降低了反应料液的黏性,传质速度也随之提高。但若甲醇比例过高,则2-酮基-D-葡萄糖酸的相对浓度会降低,反应体系中溶剂化质子的浓度同样随之降低,使得2KG分子与溶剂化质子的碰撞几率下降,导致反应速率下降。从表1中可以看出,在本实验中较好的醇酸配比为m甲醇∶m2KG=15∶1。
      2.1.2 酯化温度影响。以折纯120g 2KG计,在流量保持300mL/min左右,酯化醇酸配比为m甲醇∶m2KG=15∶1,酯化时间150min的条件下考察不同温度下转化率的变化情况,结果见表2:
      从表2可以看出,温度升高对反应是有正面作用的。反应转化率最高时对应的温度是60℃。反应温度的提高能促进反应物传质扩散,从而提高反应速率。但是甲醇的沸点在常压下为64℃,若体系温度高于64℃,树脂中的甲醇就会气化,床层中会出现鼓泡现象,这会致使床层结构改变,物料在树脂中的停留时间不均匀,从而导致产物的酸值不平均,波动较大。同时,树脂层的不断变动、碰撞会引起催化剂颗粒的挤压破碎,树脂颗粒将破损严重,从而导致转化率下降。本实验中的连续酯化反应在常压下进行,反应温度控制在60℃左右,不超过64℃。
      2.1.3 酯化时间影响。以折纯120g 2KG计,柱温保持60℃,酯化醇酸配比为m甲醇∶m2KG=15∶1,考察不同酯化时间对2KG转化率的影响,结果见表3:
      从表3看出在温度60℃时,随着时间的延长,转化率逐渐提高,并趋于一极限值。在物料保持180min时与150min转化率相差不远,从节省能源及缩短生产周期上考虑,保留150min为最佳。
      2.2 实验结果
      采用上述工艺参数,即醇酸配比为m甲醇∶m2KG=15∶1,流速300mL/min,温度60℃,保留150min,制得2KG甲酯,结果见表4:
      在此实验条件下,甲酯纯度在99.39%左右,酯化反应收率在99.55%左右,且结果相对稳定,比之前间歇式生产纯度和收率都大大提高。
      2.3 产品质量验证
      采用该工艺参数制得的2KG甲酯继续加碳酸钠转化所得异维生素C钠,结果见表5:
      表5表明采用新工艺制备的异维生素C钠,其质量能达到国标8273-2008和美国F.C.C.V。
      3 结语
      采用D001树脂作催化剂,2KG为原料,甲醇作反应物,原料投料摩尔比为m甲醇∶m2KG=15∶1,流速300mL/min,温度60℃,保留150min,可制得高纯度的2KG甲酯,最终可得到符合标准的异维生素C钠。相对于以浓硫酸作催化剂间歇酯化,本方法使工艺和设备大大简化,对反应设备材质的要求不高,节约了成本,减少了废弃物的产生,易于实现连续化,产品收率高,质量稳定可靠,生产成本低,环境污染小,可以应用于大规模工业化生产。
      参考文献
      [1] 薛福连.异维生素C钠应用开发[J].上海化工,2005,30(4).
      [2] 石鸣彦.连续酯化制备1,6-己二酸二甲酯[J].精细化工中间体,2009,39(2).
      [3] 贺俊海.NKC-9型正离子交换树脂催化合成混合二元酸二甲酯[J].石化技术与应用,2013,31(6).
      [4] 王敬臣,崔凤霞,任蓓蕾.异维生素C钠的转化新方法[J].郑州大学学报(理学版),2010,1(42).
      作者简介:李园园(1984-),女,河南人,郑州拓洋实业有限公司工程师,研究方向:化工工艺。
      (责任编辑:黄银芳)

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