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    关于延长尾气脱硫装置引风机运行周期的改造措施

    时间:2023-06-16 18:25:04 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    李 欣

    (华昱能源化工山西有限责任公司,山西晋城 048000)

    华昱能源化工山西有限责任公司硫回收尾气处理装置现有2台离心式引风机,型号为Y6-51-12.5D,材质为316L,体积流量为70 000 m3/h,风压为4 kPa,额定转速为1 470 r/min,配套电机功率为132 kW,属无密封普通风机,结构简单。自2019年离心式引风机投用以来,经常出现壳体腐蚀、叶轮腐蚀问题,2~3个月需要停车检修处理一次(见表1),设备故障率高,检修任务重,无法满足系统长周期运行要求[1]。

    表1 引风机历次检修明细表

    1.1 叶轮腐蚀严重

    2019年10月10日,引风机A跳车,经检查为电流过载保护。盘车时盘不动,经拆检发现风叶腐蚀非常严重,叶轮前盖板已经腐蚀完全,叶片已经减薄扭曲成卷,且风机壳体内部积酸严重,硫膏已经埋过叶轮下沿(见图1、图2)[2-3]。

    图1 风机叶轮

    图2 壳体积酸

    1.2 风机壳腐蚀穿孔

    在运转不足2个月的时间内,风机壳侧板腐蚀穿孔,介质外漏;
    经揭盖拆检查看,风机壳内壁存在大量凹凸不平的腐蚀麻点,且已由原壁厚6 mm减为不足3 mm(见图3、图4)。

    图3 机壳侧板

    图4 轴封

    1.3 风机轴承腐蚀

    风机采用双列调心滚子轴承,型号为22320。滚珠表面调制层脱落且有锈色,保持架有麻点,滚道出现不均匀坑点,整盘轴承卡涩不流畅(见图5)。

    图5 轴承

    1.4 风机进出口管道及软连接泄漏

    风机进出口管道出现不同程度的腐蚀泄漏,入口调节器叶片出现腐蚀脱落(见图6)。软连接原采用DN1000碳钢外压条式蒙皮非金属膨胀节,软连接部位保温棉冒烟气,相应位置铝皮穿孔减薄成蜂窝纸片状[4]。

    图6 调节器

    1.5 风机基座地脚螺栓松动、基础开裂

    轴承室靠近风机壳体部位固定地脚螺栓明显松动,运行时发出异常声音,开机最大振动值可达7.8 mm/s,且二次灌浆层出现多处开裂。

    2.1 叶轮、壳体材质不适用现有工况

    风机叶轮、壳体原设计材质为316L。316L是以钼为基础的奥氏体不锈钢,具有很好的抗一般腐蚀及点腐蚀、裂隙腐蚀性。316L一般在大气环境下和温和环境下有更佳的耐腐蚀性,在硫酸溶液中,与铬镍类型不锈钢相比,有更好的耐腐蚀性,但是硫酸的浓度对腐蚀速率的影响相当大。

    实际运行中的装置尾气数据与工艺包提供数据相差较大,酸雾质量浓度为319 mg/m3,且烟气中含湿量增加,形成硫酸雾滴,体积分数可达10%以上。

    经查阅316L材质的耐腐蚀曲线及相关资料,在实际温度和酸雾浓度下,该材质腐蚀速率远远大于0.5 mm/a,无法满足使用要求。

    2.2 酸性介质窜入轴承室

    该风机为无轴密封风机,设备在运行过程中,大量酸性尾气从风机壳与轴周径处泄漏,部分气体顺轴承压盖骨架密封窜入轴承室,导致油脂变质,大量沉积物位于轴承室底部,轴承润滑失效,轴承磨损严重,声音异常。

    临床痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥90%;
    显效:中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%;
    有效:中医临床症状、体征有所改善,证候积分减少≥30%;
    无效:中医临床症状、体征无明显改善,证候积分减少<30%。

    2.3 管道材质及软连接结构选型不适用

    原设计管道采用Q235材质,内衬玻璃鳞片,理论上玻璃鳞片对于酸性介质可以起到抗腐蚀作用。查看原有管道,发现原涂覆鳞片施工质量不过关,涂覆不均匀,使用过程中,部分鳞片起皮鼓包、脱落,导致金属表面暴露遭受介质腐蚀。

    软连接采用螺栓外压固定式,使用过程中酸性尾气逐渐腐蚀内伸式裸露螺栓,继而沿螺栓孔外泄,一定时间内密封部位失效,冒出烟气,稀酸滴落,导致腐蚀越来越严重。

    2.4 叶轮叶片腐蚀,动平衡失效

    原叶轮采用316L材质,经分析无法满足现有酸性气工况,故长时间运行后叶片减薄至消失,平衡失效,风机振动加剧,地脚螺栓松动,需要定期紧固;
    在周而复始的振动下风机基础开裂,导致残缺不全。

    根据设备运行情况和国内类似厂家的研究探讨,唯有风机变更材质才能适应现有工况。

    3.1 更换叶轮材质

    叶轮材质由316L改为昭和乙烯基树脂,即耐酸碱玻璃钢(FRP)。该材质是一种以酚醛环氧树脂为骨架的乙烯基酯树脂,具有优异的耐溶性、耐化学药品性,以及优良的耐氧化性能,特别在高温环境下,保持良好的力学性能及耐腐蚀性能。该材质可以在95 ℃下保持长期不改性。

    3.2 风机壳采用防腐材料涂覆

    (1) 陶瓷高分子材料

    (2) 乙烯基高温鳞片

    鳞片是由不饱和有机一元羟酸和环氧树脂进行开环酯化反应而得,中间骨架为环氧树脂的一类不饱和聚酯。其有优良的耐化学介质、高温湿态腐蚀性介质,具备极低的水蒸气渗透率、硬化收缩率、线膨胀系数等优点。

    3.3 轴封采用外置密封气

    为切实保护好轴径,避免酸性介质的腐蚀,有效杜绝酸性气外漏窜至轴承室而损坏轴承,通过设计完成了一种新型密封(见图7)。该密封采用耐腐蚀四氟做成梳齿,且轴径处外引低压氮气强制密封,避免酸性尾气外漏,可达到零泄漏、上下密封体定位销精准定位,以及简化装配难度的目的。

    图7 轴封结构图

    3.4 管道喷砂涂覆玻璃鳞片,更换软连接材质

    现有管道断开后重新进行石英喷砂处理,去除贴敷不实的旧层及杂物,按照玻璃鳞片施工工艺进行作业,且根据环境温度进行充足的养护固化。

    入吸收塔段为方形烟道,气液混合物在烟道内部形成稀酸,极易加速腐蚀。此段管道经常出现泄漏,故将此管段材质更换为内衬聚四氟金属。

    将原蒙皮式软连接改型为聚四氟法兰连接式结构,有效避免金属裸露于腐蚀介质中。

    4.1 检修备件费用

    原有风机年维修费用约为48万元(按3个月维修一次计算);
    改型后风机年维检修费用预计1万元/台(按每年常规检查一次计算),每年可省检修费用48万元(含保温、低值材料消耗1万元)。

    4.2 效益损失

    每次停车检修按4 d检修周期计算,影响硫酸产量约为960 t,按100元/t价格计算,效益损失约为9.6万元;
    中压废锅副产3.8 MPa蒸汽产量为2 208 t,按80元/t价格计算,效益损失为17.7万元。每次停车直接效益损失约为27.3万元,年度合计109.2万元(4次)。

    4.3 产品增益

    硫回收尾气处理装置停车期间,气化炉改为3台低硫煤种,按每台炉每天1 500 t消耗计算,每次停车期间每台炉可节省原料费用60万元,3台炉年可增收效益720万元。年度可增收效益为877.2万元。

    5.1 叶轮更换

    2020年9月,利用系统大修时间,将风机叶轮材质改为FRP。2021年10月,拆检风机后发现,整个叶轮完好,无严重破损,证明该材质符合工况要求。

    5.2 壳体涂覆

    2020年4月至2021年4月,经过比对,发现KN22使用效果不如玻璃鳞片效果显著,故果断采用玻璃鳞片修复风机壳体。

    5.3 软连接更换

    2020年11月,更换新改型的四氟软连接;至2022年4月拆开检查,该部件完好无损。

    5.4 轴封加设

    2022年4月,对该风机进行单体大修时,对轴径部位进行尺寸测量,轴径并未被磨损腐蚀。

    改造前,由于设备故障问题影响系统稳定运行,排放不达标;
    改造后,设备运行平稳,维修成本较低,环保有保证,系统可稳定投用。

    从经济效益数据和从长远利益来看,在安全稳定生产、节能降耗、环保意义方面,硫回收尾气处理装置前置引风机的改造是成功的。

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