• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 公文范文 > 正文

    一起活塞式空气压缩机瞬停问题诊断与处置

    时间:2023-06-05 21:15:16 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    程晓城,庄正杰,张志成,王 晨

    (酒泉卫星发射中心,甘肃 酒泉 732750)

    我单位空分设备压缩系统有4台活塞式空气压缩机,开车运行期间为3用1备,1#空气压缩机作为原料空气压缩机使用率最高。在开车期间1号压缩机突发停机,经过全面检查、诊断,找到故障原因并排除,保证了空气压缩机安全稳定运行。空气压缩机参数如表1所示。

    表1 空气压缩机参数表

    开车期间1号压缩机突然停机,停机前各项参数正常。检查系统历史记录确认冷却水压力为0.3 MPa,参数在合理范围,排除水压造成停机;
    油压突发下降,而后电流下降。初步判定停机原因为油压瞬降,导致空气压缩机连锁停车。如图1所示,红线为1号空气压缩机A相电流;
    黑线为1号空气压缩机供油压力;
    绿线为供水压力。

    图1 瞬停时油压、电流历史记录

    压缩机润滑油系统包括油过滤器、由曲轴传动的齿轮油泵、油冷却器、油管等组成。润滑油从曲轴箱的粗过滤器吸入,经齿轮油泵压出到油冷却器,再经细滤油器然后进入曲轴箱内的油总管,分成两支路—每支路又分成三小路,一路到轴轴承,另一路到十字头导轨,回流至曲轴箱。造成油压直线下降的原因主要为供油管路、引压管、压力继电器、油泵故障。

    3.1 供油管路故障诊断

    压缩机润滑系统为循环流路,管路出现故障可能有管路连接处泄漏、过滤器堵塞。润滑油系统有括粗、细滤油器各一组。粗油过滤器设在齿轮油泵吸入口,外层是0.355号黄铜过滤网,内筒是一串磁钢,可以吸住金属碎屑。细滤油器内装有过滤芯,可过滤5 μm以上的杂质。

    油泵出口管路接头处虽轻微滴油,但不会引发油压直线下降。漏油处更换密封垫,重新紧固。粗、细滤油器拆卸检查、清洗,发现两组过滤器内均有一定杂质,未堵塞过滤器,此方面原因可排除。

    3.2 引压管路故障

    压缩机引压管路采用DN6的铜管,最终接入压力表,主要是监测润滑油系统压力。引压管路故障的具体表现主要为管路堵塞或接头漏油。全面检查引压管无漏油现象,且各阀门开关灵敏。通过对引压管路进行打压测试,管路通畅,此方面原因可排除。

    3.3 压力继电器故障

    压力继电器又称压力开关。它的作用是当压力高于或低于某一规定值时,能切断或接通电流,进行报警。其原理为弹性元件与弹簧配合,当压力增加(或降低)到某一规定值时,通过杠杆传给微动开关,使开关接通或打开。该空气压缩机使用的压力继电器为设备同期安装,未更换,可能存在电气元件老化问题。对压力继电器通电通气检测(气源为氮气瓶压缩氮气),调节至油泵正常运行0.3 MPa,接通电源。在压力继电器性能良好状态,压力大于连锁值0.15 MPa,灯不会亮;
    压力小于0.15 MPa时,灯亮,并进行自锁,再次高于0.15 MPa灯不熄灭,方便检测。检测72 h,压力继电器未出现故障,运行稳定,人为降低压力灯亮,压力继电器动作,此方面原因可排除。

    3.4 油泵故障诊断

    压缩机润滑油系统采用一台内置齿轮油泵提供压力源,连接方式为曲轴壁通过四根定位螺母连接连轴器,连接齿轮油泵主齿轮,靠两齿轮咬合抽油。调节螺母通过弹簧顶住一钢球,控制出口与进口回流量调节油压。油泵主要故障表现为定位销断裂,调节螺母松动、弹簧失效、钢珠表面磨损,泵体密封面有异物或损坏。

    泵体连接处干净整洁无漏油问题,对齿轮油泵、压力调节阀进行拆卸排查、清洗。未发现异物,两齿轮、弹簧、钢珠无磨损,调节螺母紧固无松动,弹簧弹力正常。在检查联轴器时发现,联轴器后盖三颗螺丝脱落,并且联轴器与空气压缩机轴承传动的四根定位螺母螺杆磨损严重。从磨损迹象来看,初步判断轴承转动与油泵疑似发生脱落,脱落瞬间导致油泵不工作,造成突然停机。对脱落的螺丝重新加固,对联轴器进行拆卸检查并清洗,更换了磨损严重的三根螺杆。

    停车检修一小时后启动1号空气压缩机,启动正常,各项参数均在指定范围内。在运行9 h后1号空气压缩机瞬停问题复现,故障未排除。

    瞬停时操作人员正在现场巡视,发现1号空气压缩机电流先切断,而后油压因空气压缩机停止运行而下降。查看控制系统历史记录,显示为油压下降而后电流下降。如图2所示,各线表示数据与图1一致。

    图2 空气压缩机瞬停油压、电流历史记录

    查看1号空气压缩机正常停机时油压、电流、水压历史记录。同样显示为油压下降在电流下降之前。电流断开下降为瞬停的根本原因。如图3所示,各线表示数据和图1一致。

    图3 正常停机油压、电流、水压历史记录

    生产用电分为高压和低压两部分,其中高压部分供电分为1号主进线和2号主进线;
    1#主进线生产负荷为800 kW,电流1600A,为1号空气压缩机、2号空气压缩机、电加热炉、1号膨胀机油泵、2号膨胀机油泵、仪表总电源供电、循环水泵供电。2#主进线负荷830 kW,电流1660A,为3号空气压缩机、4号空气压缩机供电。每台变压器的总功率分别为1000 kVA,在生产过程中由于单台变压器接进满负荷运行,所以1#、2#主进线母联是断开的。

    1#主进线断电,系统中的循环水泵、电加热炉、2台膨胀机的油泵、1号2号空气压缩机及仪表总电源停电。3号4号空气压缩机电机供电不会中断。瞬停时1#主变运行正常,下属运行用电设备只有1号空气压缩机停止运行,排除1#主变断电引发1号空气压缩机瞬停原因。经查4台空气压缩机万能断路器于2020年6月进行校验,万能断路器设定电流为6 kA,额定电流为1号空气压缩机500 A、2号空气压缩机550 A、3号空气压缩机600 A、4号空气压缩机500 A。1号空气压缩机作为原料空气压缩机,在启动初期需对原料气压力升压调节,随压力升高,电机负荷增大,电流升高,查看1号空气压缩机操作记录表发现2014年至2018年该机额定电流为550~580 A之间。万能断路器设定、额定电流值靠旋转螺母调节,刻度值为50 A,调节值只是大概数值。且该机作为原料气运行周期长,压缩为大气,气体中杂质、水分较多,对设备磨损大,设备运行负荷增加,电流升高至额定电流,万能断路器自动断开,空气压缩机停机。

    在将万能断路器送往专门检定机构进行从新标校,并根据压缩机生产厂家建议,将万能断路器额定电流调节至600A左右。经过11天开车运行,1号空气压缩机未出现瞬停问题。

    引起该活塞式空气压缩机瞬停原因主要分为机械与仪控两方面,发生故障后应全面分析。工作经验与控制系统历史记录在处理故障中有非常重要的作用,但是不能依赖于经验及控制系统,必须充分开拓工作思路,对任何问题都要进行细致、全面的分析。

    猜你喜欢 空气压缩机油压油泵 基于PLC的空气压缩机自动控制系统设计现代信息科技(2022年18期)2022-11-03试论潜油电泵的启动运行中国设备工程(2022年16期)2022-09-15便携式发动机燃油油压管外检测装置设计汽车实用技术(2022年4期)2022-03-0750MW汽轮机一次调速油压低的原因分析与处理中国金属通报(2021年6期)2021-11-302015款Jeep牧马人车无法升至4挡汽车维护与修理(2021年3期)2021-08-12汽轮机主油泵损毁事故分析及解决办法探索科学(学术版)(2021年5期)2021-06-10——次级调压阀">自动变速器阀体的液压控制
    ——次级调压阀汽车与驾驶维修(维修版)(2019年7期)2019-07-29煤矿井下空气压缩机的选择与应用分析科技与创新(2018年5期)2018-11-30螺杆式空气压缩机主要参数解读汽车维护与修理(2017年14期)2017-12-05螺杆式空压机技术与应用科学中国人(2016年18期)2016-12-23

    推荐访问:空气压缩机 处置 诊断

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章