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    某地铁车站项目大体积混凝土温控试验研究

    时间:2023-01-16 15:15:07 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    娄在明,熊逸丰,张 凯,李 涛

    (1、中国电建市政建设集团有限公司 天津 300384;
    2、广州城市理工学院 广州 510800)

    美国混凝土协会对大体积混凝土的定义是:“任意体量的混凝土,其尺寸大到足以必须采取措施减小由于体积变形引起的裂缝”。根据统计发现,混凝土非荷载裂缝比例高达80%[1]。大量的工程实践表明,侧墙等结构通常拆模后即出现裂缝,裂缝间距规则,从中间向两边延伸,甚至有不少是贯通性裂缝,给工程的耐久性和质量带来极大隐患[2-3]。在施工过程中,引起大体积混凝土体积变形的主要因素是水泥水化热及混凝土收缩。混凝导热性差,大体积混凝土硬化过程中产生了大量热量,内部热量难以消散,导致混凝土出现里表温差和表环温差,当温差引起的拉应力超过混凝土开裂应力时混凝土即开裂。养护措施对控制混凝土里表温差和表环温差意义重大。同时,养护条件对混凝土的收缩影响也很大:养护14 d的收缩比养护3 d 的收缩降低约20%;
    环境的相对湿度越高,收缩越小,许多结构所处的环境湿度波动很大,如最低30%~40%,最高达80%~90%;
    环境温度越高,风速越大,收缩越大[4]。

    肖正恩等学者[5-9]进行了大体积混凝土温控试验研究,验证混凝土外加剂及保温、降温措施对温控的有效性。在本项目中,施工单位进行不同养护措施的现场温控试验,获得了大量的试验数据,研究施工段长度、养护措施对大体积混凝土温控效果的影响。

    深圳某地铁站地下2层为岛式站台车站,地下1层为站厅层,地下2层有效站台长度140 m,站台宽13 m,标准段为单柱双跨框架结构。为了对比不同养护措施的温控效果,设置TZ-02、TZ-04、TZ-05 三个科研段,均为地铁车站-3F 侧墙,TZ-02 段、TZ-04 段分段长度不同,TZ-04 段、TZ-05 段养护措施不同,如表1所示。

    表1 侧墙养护措施Tab.1 Maintenance Conditions of Sidewall

    采用2 套HC-TW80 无线测温仪,测温范围为-30~150 ℃,测量精度为±0.3 ℃,测温点数无限制,测温仪组成部分如图1所示。测温时间间隔为1 h,混凝土温度达到峰值前后测温时间间隔为0.5 h,测温仪自动完成测温并采集数据,混凝土浇筑前完成测温元件的埋设,并做好保护措施。

    图1 HC-TW80无线测温仪组成Fig.1 Component of HC-TW80 Wireless Thermometer

    沿墙体竖向方向设置3 个测位,编号为1#、2#、3#,其中1#设置在墙体中部,2#、3#设置在施工缝位置。每个测位沿混凝土厚度方向设置3 个测点,分别位移混凝土上表面以内50 mm 处、混凝土中部及混凝土底面以内50 mm处。温度测点布置如图2所示。

    图2 测温点布置Fig.2 Layout of Sidewall Temperature Measuring Points (mm)

    3.1 TZ-02段-3F侧墙温控试验结果

    TZ-02 段升温阶段、降温阶段温度监测结果如表2、表3所示。

    表3 TZ-02段降温阶段温度监测结果Tab.3 Temperature Monitoring Results in TZ-02 Section at Cooling Stage

    由表2 可知:1#测位点最高温峰为66.8 ℃,2#测位点最高温峰为54.1 ℃,3#测位点最高温峰为59.4 ℃。造成温峰值过大的主要原因是入模温度高,平均入模温度达到34 ℃;
    3 个测位点的最高温峰发生时间分别为30.5 h、17.0 h、19.0 h,持续时间分别为4.5 h、4.5 h、3.3 h;
    3 个测位点最大实测里表温差均小于限值25 ℃,说明保温起到了一定效果。

    表2 TZ-02段升温阶段温度监测结果Tab.2 Temperature Monitoring Results in TZ-02 Section during Heating Up

    由表3 可知:1#测位点初始的日降温速率为0.4 ℃/d,符合限值2.0 ℃/d 的要求,后期降温速率均高于限值1.0 ℃/d左右;
    2#测位点与3#测位点的降温趋势大致相同,降温最大值均出现在温度峰值后48 h 之内,并且均超出每天降温2 ℃/d的要求,之后的降温变得逐渐平缓;
    局部时间段降速率过快,分析其原因,可能与气温变化过快而保温措施不及时有关。

    3.2 TZ-04段温控试验结果

    TZ-04 段升温阶段、降温阶段温度监测结果如表4、表5 所示。由表4 可知:1#测位点最高温峰为70.0 ℃,2#测位点最高温峰为53.1 ℃,3#测位点最高温峰为68.6 ℃。温峰较大,造成温峰值过大的主要原因是入模温度高,平均入模温度达到34 ℃;
    3 个测位点的最高温峰发生时间分别为27.0 h、18.5 h、34.5 h,持续时间分别为5 h、6 h、3 h;
    3 个测位点最大实测里表温差均小于限值25 ℃,说明保温起到了一定效果。

    表4 TZ-04段升温阶段温度监测结果Tab.4 Temperature Monitoring Results in TZ-04 Section during Heating Up

    表5 TZ-04段降温阶段温度监测结果Tab.5 Temperature Monitoring Results in TZ-04 Section at Cooling Stage

    由表5 可知:1#测位点、2#测位点和3#测位点的初始降温速率都远超于限值2 ℃/d 的要求,1#测位点和3#测位点甚至高达12.3 ℃/d,之后的降温变得逐渐平缓;
    3 个测位点的降温开始时间分别为27.5 h、24.5 h、34.5 h,比预估的快。保温措施施工不及时可能是导致初始降温速率过快的主要原因。

    3.3 TZ-05段温控试验结果

    TZ-05 段2#测位由于温度传感器接触不良,部分数据缺失,现就1#测位和3#测位进行分析,升温阶段、降温阶段温度监测结果如表6、表7所示。

    表6 TZ-05段升温阶段温度监测结果Tab.6 Temperature Monitoring Results in TZ-05 Section during Heating Up

    表7 TZ-05段降温阶段温度监测结果Tab.7 Temperature Monitoring Results in TZ-05 Section at Cooling Stage

    由表6 可知:1#测位点最高温峰为73.6 ℃,3#测位点最高温峰为57.8 ℃。造成温峰值过大的主要原因是入模温度高,平均入模温度达到33.5 ℃;
    两个测位点的最高温峰发生时间分别为27.0 h、27.5 h,持续时间分别为0.5 h、2.5 h;
    两个测位点最大实测里表温差均小于限值25 ℃,满足《大体积混凝土施工标准:GB 50496—2018》[10]要求。

    由表7 可知:1#测位点初始的日降温速率为1.6 ℃/d,符合文献[10]限值2 ℃/d要求,而后的日降温速率均高于文献[10]限值1 ℃/d。3#测位点第1~5天的日降温速率均超过2 ℃/d,最大降温速率出现在第5天,日降温速率为5.92 ℃/d,超过文献[10]限值,说明需采取一定保温措施,降低日降温速率。

    4.1 TZ-02段与TZ-04段温控试验对比分析

    TZ-02 段、TZ-04 段降温速度对比曲线如图3 所示。由图3 可知:TZ-02 段降温速度从第2 天~第4 天增长后平稳,超出文献[10]限值月1 ℃/d;
    TZ-04 段降温速度从第4 天开始基本达到文献[10]限值2 ℃/d 要求。降温初期降温速度明显过快,主要原因可能是背胶橡塑保温棉板施工不及时;
    从降温第4 天后TZ-04段降温速度比TZ-02段小。

    图3 TZ-02段、TZ-04段1#测位降温速度对比曲线Fig.3 Comparison Curve of Cooling Rate of 1# Measuring Position in TZ-02 Section and TZ-04 Section

    TZ-02段、TZ-04段温度变化情况如图4⒜、图4⒝所示。可知:TZ-04 段测温曲线温降速度较TZ-02 段平缓;
    TZ-04段的内侧、中部、外侧温度差距较TZ-02段小。这表明,减小侧墙的分段长度,在同样的保温条件下,里表温差、表环温差、温降速度均更小,更有利于防止裂缝的产生。

    图4 1#测位测温曲线Fig.4 Temperature Curve of 1# Measuring Position

    4.2 TZ-04段与TZ-05段温控试验对比分析

    TZ-05、TZ-04 段降温速度对比曲线如图5 所示。可知:TZ-05 段降温速度从第2 天~第4 天增长,直到第7 天才有所下降,达到文献[10]限值2 ℃/d 要求;
    TZ-04 段降温速度从第4 天开始基本达到文献[10]限值2 ℃/d的要求,降温初期降温速度明显过快,主要原因可能是背胶橡塑保温棉板施工不及时;
    从降温第4天后TZ-04段降温速度比TZ-05段小。

    图5 TZ-04段、TZ-05段1#测位降温速度对比曲线Fig.5 Comparison Curve of Cooling Rate of 1# Measuring Position in TZ-04 Section and TZ-05 Section

    TZ-04段、TZ-05段-3F侧墙温度变化对比情况如图4⒝、图4⒞所示。可知:TZ-04段测温曲线温升、温降速度较TZ-05 段平缓;
    TZ-04 段的内侧、中部、外侧温度差距较TZ-05段小;
    TZ-04段温峰持续时间长。

    TZ-04 段拆模后采用了厚度为3 cm 的背胶橡塑保温棉板,该保温材料具有自粘性,能够跟混凝土表面进行很好的敷贴,保温效果明显,对于温控效果相对TZ-05 要好。但温峰持续时间长,需采取一定措施降低最高温升值。

    本项目中,施工单位在施工过程中进行了不同养护措施下的现场温控试验研究。试验研究表明:①TZ-04 段拆模后采用了厚度为3 cm 的背胶橡塑保温棉板进行养护,该保温材料具有自粘性,能够跟混凝土表面进行很好的敷贴,保温效果明显,温控效果良好,但温峰持续时间长,需采取一定措施降低最高温升值;
    ②拆模后要及时采取养护措施,否则可能会导致初始降温速率过快;
    ③在同样的保温条件下,侧墙分段长度越小,里表温差、表环温差、温降速度均更小,更有利于防止裂缝的产生;
    ④TZ-04 段虽然早期降温速度(2~4 d)远超文献[10]限值,但28 d 后混凝土未出现裂缝,混凝土观感质量良好。分析其原因,这种现象符合“抗放原理”[11]:虽然早期温降速度大,但混凝土早期强度低、刚度小,混凝土受到约束也小,收缩应力小,混凝土收缩应力小于混凝土开裂应力,因此混凝土未产生裂缝。

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