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    GK—Ⅵ型裂解炉炉管堵塞原因分析及对策措施

    时间:2021-02-05 16:00:24 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    http://img1.qikan.com.cn/qkimages/zgbl/zgbl201721/zgbl20172160-1-l.jpg
      [摘 要]GK-Ⅵ型裂解爐是石油石化企业所必有的一项大型器械,是石油石化生产的重要装置。本文结合实际情况,就GK-Ⅵ型裂解炉的炉管堵塞问题进行分析,并采取优化裂解炉原料品质、优化裂解炉运行模式、以及对裂解炉仪表进行严格控制等措施,解决GK-Ⅵ型裂解炉炉管易堵塞问题,提高GK-Ⅵ型裂解炉运行时间、增加企业生产效率、提高企业经济效益。
      [关键词]裂解炉;炉管堵塞;原因;对策分析
      中图分类号:TE428 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)21-0060-01
      前言
      裂解炉在运行的过程中,石油石化内部的烃类元素进行裂解反应,并伴随有烃类元素的聚合,导致裂解炉内部产生焦质,焦质结在炉管内部导致炉管的传热系数降低,且随着焦质层的越结越厚现象降低传热系数,减小管内流通面积。当裂解炉进料时,其对原料的吞进速率降低,再以原来的进料速度加工材料,极容易造成裂解管堵塞现象。裂解炉的结焦堵塞频繁会降低裂解炉的运行周期,减低裂解炉的使用寿命,影响了企业的经济效益。
      1、GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞情况
      表1统计了2015年1月至2016年7月期间GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞的情况。由表1中可以看出,自2015年以来GK-Ⅵ型裂解炉炉管因为炉管结焦而引起的停车检修事件只高不低,裂解炉的平均运行周期远低于其本身所设计的周期,不仅缩短了GK-Ⅵ型裂解炉的使用寿命、增加了检修的花费、更减少了产品的生产率,影响了乙烯装置乃至整个石化企业的经济效益。因此,减少GK-Ⅵ型裂解炉炉管结焦堵塞现象,提高裂解炉的运行周期,使裂解炉稳定生产运行,是提高企业经济效益的重要环节。
      2、GK-Ⅵ型裂解炉炉管结焦堵塞主要原因
      造成GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞的原因有很多,其中最主要的原因有以下几种:
      2.1、原料性质
      烃类裂解过程结焦主要是由芳烃化合物以及裂解气二次反应生成的。在生产原料之中,芳烃与烯烃的含量与炉管结焦的速率成正比,芳烃、烯烃含量愈多,炉管结焦速率越快,炉管检修时间越快。
      2.1.1、芳烃因素
      芳烃和多环烷烃的性质参数为BMCI。是一种芳香性指标,BMCI值越大,芳香性越强,乙烯收率越低,炉管内部结焦越严重[4]。其定义式如下:
      BMCI=48640/(t体+273)+473.6*d15.6-456.8
      t体=(t10%+t30%+t50%+t70%+t90%)/5
      d15.6=d20+校正值
      通过计算,我们可以发现BMCI值与芳香性、乙烯收率、炉内结焦速率等的关系。
      2.1.2、烯烃因素
      烯烃在裂解炉裂解时可能发生断链、脱氢、二烯合成、芳构化等的反映,在高温状态下,烯烃容易缩合成为芳香烃、环烷烃、环烯烃等物质,容易在炉管内部结出较多焦炭[5]。因此,在生产时,原料中含有烯烃越少越好。
      2.2、金属催化
      对于GK-Ⅵ型裂解炉来讲,其炉管表面的材质多是由金属组成,在烃类热裂解时,金属管对结焦具有催化效应[1]。
      2.3、操作不当问题
      企业人员多以劳动力为主,其本身的专业性不足,对于炉内结焦的原因以及解决措施都不甚了解,且其本身对于工作的责任不强,导致人员在操作GK-Ⅵ型裂解炉的过程中的不规范操作比比皆是,对此,企业内部应加强管理,落实责任,促使员工按规操作。
      3、GK-Ⅵ型裂解炉炉管结焦的对策措施
      3.1、优化原料
      在生产原料中,芳烃、烯烃的含量越多,炉内结焦速度越快。优化原料,减低原料中的烯烃、芳烃含量,有效延长GK-Ⅵ型裂解炉的运行周期。据相关文献介绍:当GK-Ⅵ型裂解炉以含芳烃15%左右的轻柴油为裂解原材料时,工业运行周期长达60天,而当以含有芳烃46%的科威特减压柴油为GK-Ⅵ型裂解炉裂解原料时,工业运转周期仅有6-20天[2]。由此可见原材料对于GK-Ⅵ型裂解炉炉内结焦速率、生产周期的影响。
      3.2、对炉管表面金属的处理
      炉管本身的金属材质导致其对结焦有一个催化作用,对此,相关人员可在炉管表面涂一层对结焦催化效应较小的材质,来减缓炉管结焦的速率。如:在炉管表面涂上氧化硅,实验发现,在同样的运行时间内,炉管结焦速率只有原先炉管焦质未清理时的三分之一到十分之一,在铸造耐热钢时,往内部加入Ca、Be等金属,可以发现,裂解炉内结焦现象被明显抑制[5]。
      3.3、规范裂解炉的操作
      裂解炉的不规范操作是造成炉内结焦的主要原因之一。据相关介绍:不规则的点火方式以及不完全除焦将会导致更加严重的结焦现象[1]。如何抑制裂解炉的结焦现象,以减轻或者消除结焦过程中镍、铁的催化作用为目的是抑制结焦的根本。严格按照操作规范手册进行点火与烧焦,确保往裂解炉内注硫量控制在一定范围并将注硫时间控制在2小时/次为最佳[3],并及时检查注硫泵是否上量。
      4、总结
      综上所述,通过GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞的原因查找,造成炉管结焦堵塞的原因主要是材料方面、操作等方面造成,对生产材料的优化控制以及裂解炉的规范操作等应对措施,GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞问题得到较大改善,运行周期明显加长,企业效益得到提高。
      参考文献
      [1] 张颖杰,王哲,钱利明,等.GK-Ⅵ型裂解炉炉管堵塞原因分析及对策[J].石油化工技术与经济,2015(4):43-47.
      [2] 卿舟.裂解炉结焦的原因分析及减缓措施[J].化工中间体,2015(10):5-6.
      [3] 马慧志,杨雷.裂解炉结焦的因素分析及减缓措施[J].中国科技纵横,2012(23):79-79.
      [4] 戴传武.国产化乙烯裂解炉结焦原因分析及对策[J].山东化工,2014,43(5):144-145.
      [5] 李博宇.浅析乙烯裂解炉结焦的因素及抑制技术[J].中国科技博览,2015(6):40-40.

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