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    三相电动机点动与连续运行的浅路图_南压浅冷站500KW电动机运行状况分析

    时间:2019-05-16 03:16:05 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘 要: 天然气公司六大队南压浅冷站有7台6千伏500KW压缩机电机,由于电机运行时间较长故障率较高,为找出电机故障率升高的原因,寻找解决办法和采取预防措施,对南压浅冷站500KW电动机目前运行状况及存在的问题,以及以往发生过的故障进行分析,总结得出结论并提出相应方案,采取一定措施,最终达到使高压电机平稳运行的目的。
      关键词: 电动机;平稳;运行
      1 概况
      南压浅冷站共有7台佳木斯电机厂生产的JB500-12型500KW高压电机,其中3台安装在一期压缩厂房于1989年投产,4台安装在二期压缩厂房于1991年投产,装置运行多为四开三备。电机额定电压:6KV,额定电流:66A,额定功率:500KW,绝缘等级:B级,电机运行时轴承温升:80℃,功率因数:0.76,生产厂家:佳木斯电机厂。在2000年分公司曾上项目,由佳木斯电机厂对4台电机转子进行了改造,更换为铸铜转子并在7台高压电机安装了高压电容器作为无功补偿装置。2005年8月更换高压开关柜,增加了微机监控、保护系统,改变了传统的继电保护形式。2005-2011年7台电机共发生轴断裂情况14次,4台电机线圈烧毁,故障率非常高。为找出电机故障率高的原因,保证电机安全运行我们对电机运行数据、故障情况进行了分析并制定解决措施。
      2 七台高压电机运行状况
      2.1 电机运行电流
      7台高压电机平均运行电流44A,运行时的最高电流为48A,比额定电流66A低的很多,主要原因是2000年高压电机加装了电容补偿器,电流较低对电机运行是很有利的,可以减少电机定子线圈发热对电机造成的损害,能够提高电机的使用寿命。
      2.2 电机运行时的轴承温度
      2.2.1 电机运行时的前端轴承温度
      2.2.2 电机运行时的尾端轴承温度
      从图1、2可以看出,电机运行时的轴承温度随季节变化而变化,气温越高,电机运行时的轴承温度越高,在每年的6-9月份,高压电机运行时的轴承温度很高,前端轴承温度最高达到75℃,尾端轴承温度最高达到65℃。这个时期是高压电机易发生故障时期,一定要注意巡检,注意给电机加油。历年经验证明,高压电机运行时前端温度最好不超过80℃,尾端温度最好不超过70℃,这是最佳运行状况。
      3 南压浅冷站7台高压电机故障
      3.1 南压浅冷站高压电机存在的问题
      南压浅冷站高压电机自从1989年投产以来由于运行时间较长,电气绝缘性能有所下降,电动机各种配件有一定程度上的磨损,在运行中出现过电机过热、振动大、电流波动大、有异音等现象。电机存在以下的缺陷:
      1)电动机轴承损坏,7台高压电机2005年至2011年发生轴承损坏共13次;
      2)电动机定转子相擦,2005年至2011年共发生3次;
      3)电机转子细条普遍存在,部分电机存在断条情况;
      4)电机断轴,2005-2011年7台电机共发生轴断裂情况14次;
      5)电机线圈烧损,2005-2011年共发生3次;
      6)电机无绕组及轴承温度联锁保护,如人员未及时发现轴温异常则会造成电机抱轴事故的严重损坏。
      3.2 故障类型、现象
      1)电机轴承出现故障时能听见电机轴承有异常声响。
      2)电机定转子相擦时电机会发出巨大的异常响声。
      3)电机转子断条或细条时电机运行的声音异常,运行交流声音变大,带负荷能力下降。
      4)电机断轴、轴弯时电机振动大,有异声,长时间运行会使轴承及绕组温度升高,烧毁电机。
      5)线圈烧损时过流速断保护动作,停机后测量电机相间绝缘为0。
      6)电网故障多是由于上级变电所谐振装置发生故障,会造成高压电机电流波动较大。
      3.3 南压浅冷站高压电机故障产生原因
      3.3.1 电机轴承故障产生的原因
      1)与轴承的质量有关,轴承质量不过关;2)电机轴承缺油,造成轴承磨损;3)电机轴承外套磨损严重,与修理时安装有关。4)电机轴承支架磨损,轴承质量或超长时间高温运行以及装配不好等原因。
      3.3.2 电机定转子相擦产生的原因
      1)电机轴承损坏,造成电机定转子相擦;2)电机转子变形。
      3.3.3 电机转子断条、细条产生的原因
      在铸铝转子电机中是常见故障,由于铝材质本身缺陷,脆性大、柔韧性较差,电机在运行中振动大,导致电机转子断条或细条。
      3.3.4 电机断轴、轴弯产生的原因
      1)电机轴本身材质不过关,轴材质脆性大,热处理不好,铸造中存在缺陷。天然气公司2008年、及2010两次对7台电机轴材质进行测试,结果7台电机仅一台电机轴材质合格;2)电机找正不好造成的。
      3.3.5 电机线圈烧损的原因
      1)电机线圈绝缘老化;2)电机线圈受潮;3)电机线圈绝缘检修过程有损伤。
      3.3.6 电网故障的原因
      上级变电所设备发生故障,本所不能控制。
      4 方案及采取措施
      通过对南压浅冷站7台高压电机的现状调查、对以往发生过的故障统计、存在的问题分析,可以看出,要想保证高压电机安全、平稳、优质运行,我提出如下建议和采取措施:
      1)电机发生轴承故障时应先给电机加油,然后观察电机轴承声音是否正常,如正常,电机运行时的电流应降下来,运行两个小时后电机轴承温度也应降下来,否则需要修理。监督维修人员使用合格正规厂家生产的轴承,轴承使用加热器加热安装。
      2)电机定转子相擦应修复突出部分或更换转轴。
      3)电机转子断条或细条,需更换转子或修断条、细条处。
      4)电机断轴、轴弯问题将铸铝转子的高压电机更换为铸铜转子,更换轴的电机进行轴材质检测,合格后方投入运行使用。电机安装后严格监督电机与压缩机的对正,找正数据必须符合规定,并将找正数据存档。
      5)为避免电机线圈损坏故障应定期测量电机绝缘电阻值,按规定执行电机停机超过24小时检测电机绝缘电阻值。检修时检查电机绝缘有无损坏、老化现象及时更换损坏、老化的线圈。
      6)电网故障时应把该段电机停下来或把该段进线倒到另一段进线运行。
      7)保证微机保护系统正常运行,进一步完善电动机的保护,将7台500KW高压电机加装轴承及绕组温度联锁保护。
      8)修定电机检修规程,电机累计运行8000小时进行常规检修,在常规检查中找出高压电机存在的问题,及时更换易损部件,做好日常维护保养,避免电机故障的扩大。
      9)检修电机时严格执行验收制定,按检修工艺卡逐基检查验收,对电机的轴承、挡油环、废油盒等要认真细致的检查。
      10)高压电机连续运行500小时必须保证加油40克。
      11)岗位人员必须每两小时对运行的高压电机进行认真细致的检查,刚投入运行电机半小时检查一次。观察电流是否在规定的范围内,电机温度是否正常,有无异常响声,有无异味。如有异常(白天)最好通知技术员或班长,让他们检查后确定故障再停机,晚上时在确定故障后与电调联系,根据调度令停机。
      12)技术人员、电工班保证每天检查高压电机一次。
      13)启停高压电机必须按规定的要求进行。
      5 结束语
      本文通过对南压浅冷站7台高压电机目前运行状况的分析,找出了存在的问题。通过分析可以看出各项故障中电机断轴次数较多,对电机的影响也最大,是电机故障率高的主要原因,我们也提出了技术改造建议,公司也采取了相应措施,对维修更换轴的电机材质进行检测,合格后投产运行,在2011年电机再未出现电机断轴故障,并且电机也加装了轴承测温电阻引入联锁保护,提高了南压浅冷站高压电机的平稳运行。
      参考文献:
      [1]肖立民、刘发梅,输送机用隔爆型水冷双速三相异步电动机的设计[J].电气防爆,2010,02.
      [2]张胜利,轧边机电气系统的改造[J].科技致富向导,2011,19.
      作者简介:
      闫晓光,2005年8月毕业于大庆石油学院化学工程专业,助理工程师,天然气公司六大队南压浅冷站电气技术员。

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