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    提高2.4—二硝基氯苯纯度

    时间:2021-02-05 08:00:43 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

    http://img1.qikan.com.cn/qkimages/dlzw/dlzw201501/dlzw201501130-1-l.jpg
      摘 要:生产2.4—二硝基氯苯有氯苯法和对硝基氯苯法两种方法。氯苯法成本较高,对硝基氯苯法生产出的产品纯度又达不到要求。我们通过反复研究反应过程和反应机理,确定了更换大的混酸计量槽保证计量准确,提高海水压力,降低催化剂中的硝酸含量,减少保温反应时间,增加混酸总量等五大对策,终于使得二硝基氯苯的纯度达到了我们的预期要求。
      关键词:2.4—二硝基氯苯;氯苯;对硝基氯苯
      大连绿峰化学股份有限公司位于大连市甘井子区振兴路,公司现有职工1200人,主导产品有硫化染料、分散染料、染料中间体、农药、火工、氯碱等六大系列四十余种产品。公司于2000年8月份顺利通过ISO9002质量体系认证。
      硫化青车间主要生产2,4-二硝基氯苯和硫化黑染料。2,4-二硝基氯苯是一种重要的精细化工中间体,广泛应用于医药、农药、染料、炸药、化学助剂等领域。在我公司主要用于生产硫化黑和苦味酸等。2,4-二硝基氯苯是以浓硫酸为催化剂、以氯苯或对硝基氯苯作为主体原材料与硝酸反应,经硝化后得到的。
      一、小组概况
      硫化青QC小组成立于1985年3月,现有成员13人,平均年龄45岁,平均每月活动2次,是一个以提高产品质量,解决生产关键问题,逐步完善生产工艺为目的的攻关型QC小组。
      本课题属攻关型,活动时间2007年6月至2007年10月。围绕本课题共活动15次。
      二、选题理由
      多年来,我们一直使用氯苯生产2,4-二硝基氯苯。近年来,由于石油价格暴涨,氯苯价格急剧攀升,从2002年3000元/吨涨到2007年8000元/吨,导致以2,4-二硝基氯苯为主体原材料的硫化黑成本也不断上升。
      而对硝基氯苯是生产邻硝基氯苯的副产品,并且其市场需求较小,因此价格逐渐偏离实际成本,只能达到实际成本的2/3左右。(氯苯法成本5500元/吨,对硝基氯苯法成本4800元/吨),此时使用对硝基氯苯为原料生产2,4-二硝基氯苯就极为合算。
      故此,2007年5月公司决定使用对硝基氯苯生产2,4-二硝基氯苯。但是新工艺投产后,生产出的2,4-二硝基氯苯纯度较低,无法直接用于生产下游产品硫化黑和苦味酸。我们不得不降低对硝基氯苯法的产量,同时维持氯苯法装置继续生产,将两种方法生产出的2,4-二硝基氯苯混合后使用。
      近年来,硫化黑染料市场看好,各地新投产硫化黑的厂家如雨后春笋,其中不乏龙盛、闰土等染料巨头和中泉子等自己生产原料的厂家。前者资金雄厚,后者有成本优势,导致市场竞争加剧。
      硫化黑是我公司的支柱产品,如果成本一直在高价位运行,我公司将被挤出市场。面对严峻形势,公司要求我们降低硫化黑单位成本,保证产品竞争力。
      降低硫化黑成本最直接最有效的办法就是降低作为主体原料的2,4-二硝基氯苯的成本。虽然在目前状况下,将氯苯法和对硝基氯苯法生产出的2,4-二硝基氯苯混合后纯度可以达到生产硫化黑的要求,但是硫化黑的成本下降幅度并不明显,这就要求我们提高对硝基氯苯法生产的比例,以进一步降低硫化黑的成本。
      综上所述,经过全体成员讨论,一致决定选择《提高2,4-二硝基氯苯纯度》这一课题开展活动。
      三、现状调查
      (一)2,4-二硝基氯苯的组成
      工业品2,4-二硝基氯苯的纯度不会达到100%,还含有其它有机杂质。在生产过程中,由于存在副反应,我们同时会得到2,6-二硝基氯苯等副产品;由于反应的不完全,里面还会含有原料氯苯或对硝基氯苯。还有二氯硝基苯,间二硝基苯,异构体,硝基氯苯等杂质。
      (二)2,4-二硝基氯苯成品纯度
      氯苯法生产的纯度99.0%,对硝基氯苯法生产的纯度97.5%,应用下限为98.5%
      (三)生产成本
      经统计得出,对硝基氯苯法产量每增加400吨,成本就下降140元。如果我们能全部使用对硝基氯苯法生产,每吨成本将下降560元,相对应的硫化黑的成本将下降400元。这将大大提高我公司的硫化黑在市场上的竞争力。
      调查结论:以对硝基氯苯法生产出的2,4-二硝基氯苯纯度低,是因为硝化过程结束后纯度低。硝化过程结束后,2,4-二硝基氯苯粗品中有机杂质含量过高,导致最后的成品纯度不够,无法直接用于下游产品生产。
      四、制定目标
      (一)确定目标
      将硝化反应结束后的2,4-二硝基氯苯纯度由97.5%提高到99.0%,使之可以直接应用于下游产品生产。
      (二)目标可行性分析
      1.我们的个别竞争对手已经采用对硝基氯苯法生产2,4-二硝基氯苯,进而生产硫化黑,证明这个方法是可行的。
      2.在我车间进行大型生产以前,经我公司研究所小试,成品纯度达到99.3%。考虑到小试与大型生产的差异,我们将目标定为99.0%。
      五、原因分析
      (一)小试和大型生产硝化过程的差异
      我们的工艺是研究所通过小试确定的,因此我们重点比较了小试和大型生产硝化过程各方面的差异。我们从工艺、原料、设备、环境、人员等方面进行了研究。
      (二)催化剂组成的变化
      我们对容易让人忽视的催化剂——浓硫酸进行了分析,发现硝酸的含量比我们预计的要高。浓硫酸虽然是催化剂,但是和硝酸的比例也是有一定范围的,如果不在范围内,就会促使副反应增加。
      在氯苯法生产过程中,为了促进化学反应进行,硝化反应中硝酸的实际加入量要比理论值稍高。硝化反应结束后,含有残余硝酸的浓硫酸送至浓缩工段进行浓缩后再次使用。在浓缩过程中,挥发性很强的硝酸会被水蒸气带走。
      但是在对硝基氯苯法生产过程中,由于对硝基氯苯的惰性较强,因此硝酸的实际加入量更高,这些过剩的硝酸无法在浓缩过程中完全除去,又随浓缩好的硫酸重新回到硝化锅,造成硝酸和浓硫酸的比例失调,硝化进程异常,副反应增加。

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