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    【600MW火电机组脱硫旁路烟道封堵后系统联合调试】脱硫废水旁路烟道干燥

    时间:2019-04-09 03:17:54 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘要:脱硫旁路烟道封堵,是新时期环境保护的需要,通过大唐韩城第二发电有限责任公司4号脱硫旁路烟道封堵后的系统联合调试,发现问题、解决问题,达到满足正常生产运行的需要。
       关键词:脱硫;旁路烟道封堵;调试
      Abstract: the desulfurization bypass flue sealing, is the new period the need to protect the environment, through the datang HanCheng second power generation Co., LTD 4 desulfurization bypass flue after sealing system combined commissioning, found that the problem, solve problems, to meet the needs of the running of the normal production.
      Key words: the desulfurization; Bypass flue sealing; debugging
      中图分类号:TF704.3文献标识码:A 文章编号:
      
       为响应国家环保要求,大唐韩城第二发电有限责任公司4号脱硫旁路烟道于2011年12月封堵,为了检验封堵后相关逻辑保护正确无误,检验系统变更后运行参数数据,需对旁路封堵后风烟系统进行动态试验,以确保机组运行后安全稳定。
      设备概况
       大唐韩城第二发电有限责任公司二期工程2600MW机组,锅炉为东方锅炉厂设计制造的DG2070/17.5-Ⅱ5型炉,为亚临界、单炉膛、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、全钢悬吊Π型结构,半封闭布置,自然循环汽包炉。
       每台机组配两台静叶可调轴流式引风机、一台动叶可调轴流式增压风机,在FGD烟气入口与烟囱之间设置了旁路烟道,正常运行时烟气通过脱硫系统进入烟囱,事故情况或FGD停机时烟气全部经过旁路烟道进入烟囱。
       脱硫旁路烟气挡板封堵后,增压风机跳闸,将联调引风机、送风机,锅炉MFT。增压风机入口压力大于3000Pa,联跳引风机。增压风机入口压力小于-3000Pa,联跳增压风机。
      试验安全措施
       试验前相关工作票必须结束,系统无正在进行的检修工作。
       试验中必须统一指挥,并按总负责安排落实各自工作。
       试验前核查逻辑保护强制清册,相关强制点必须登记。
       试验中发生主保护应动而未动时,必须手动干预处理,并查找原因予以处理。
       试验过程中,严密监视各转机运行情况,注意电流、振动、温度不超限。
       试验过程中,严密监视炉膛负压、增压风机入口压力变化。参数超出保护动作值,应确认保护正确动作,否则应立即采取措施恢复参数正常。
       转机启停,应严格遵守高压电机启停相关规定。
      试验目的:
       检查锅炉风烟系统漏风点并消除。
       检验旁路封堵后风烟系统启停步序及相关参数,完善运行技术措施。
       检验旁路封堵后风烟系统事故处理方案,完善运行技术措施。
      试验步骤
       主机及脱硫保护、逻辑传动合格。
       启动4号机闭式水系统、炉侧风机油站、空预器运行,检查开式水系统随时具备投运条件。
       检查自然通风工况:
       增压风机及引风机均停运,出入口挡板开启,动(静)叶全开,炉底液压挡板关闭。
       检查增压风机动叶零位是否准确:
      全开引风机出入口挡板及静叶,脱硫启动增压风机,动叶全关,观察引风机出口负压变化,记录最大值。
      逐个关闭4A、4B引风机出入口烟气挡板,观察引风机转向、出口压力、炉膛负压变化情况。
       验证增压风机运行、引风机停运,是否具备吹扫条件:
      强制两台引风机停运跳闸送风机逻辑,启动4A送风机。逐渐开大送风机动叶,观察增压风机调整情况,检查总风量是否可加至35%。
      将4A送风机动叶关至最小,关闭4B引风机入口挡板,关闭4A引风机入口静叶,观察炉膛负压变化,若炉膛负压无法保持+1000Pa以内,则停止4A送风机运行。若炉膛负压能维持正常,则强制4A引风机启动允许(入口挡板不关),启动4A引风机,4A引风机启动正常后,启动4B引风机、4B送风机,释放两台引风机停运跳闸送风机逻辑。
       锅炉风压试验:
       强制MFT逻辑,启动一次风机,调整风量,满足锅炉风压系统试验要求,一、二次风及烟气系统查漏。
       检查增压风机、引风机自动联调动作情况:
      调整风量满足增压风机试运要求,观察动叶开度与振动参数。
      活动风量(必要时可大范围活动),观察增、引自动联调动作过程。
       验证增压风机停运、引风机运行,是否具备吹扫条件:
      关小送风机动叶至最小。
      确认炉膛压力高高保护投入,强制增压风机跳闸联跳引、送风机逻辑,停运增压风机。观察增压风机动叶全开,引风机自动动作、炉膛负压变化过程。
      逐渐开大送风机动叶,检查总风量是否可加至35%。
       实做增压风机跳闸,锅炉MFT、联跳送引风机试验:
      将送风机动叶关至最小,逐渐关小增压风机动叶,注意增压风机入口压力不超限,否则应停止送风机运行。
      启动增压风机,释放增压风机跳闸联跳引、送风机逻辑,实做增压风机跳闸,锅炉MFT、联跳送引风机试验,验证保护动作是否正确。
      调试过程存在的主要问题及解决办法
       增压风机动叶卡涩
       试验过程中,多次出现调整过程中动叶卡涩、液压油泵联启现象。我公司增压风机为动叶可调风机,动叶调整速度过快时,导致液压油压力变化大,造成液压油泵频繁联起。此次改造,对增压风机动叶指令增加了速率限制功能,将全行程变化时间限定为45秒,彻底解决了动叶卡涩,能满足各种工况动叶调整需要。
       增压风机动叶调整品质差
       以前增压风机动叶调整对象是增压风机入口负压,属于单冲量调整,往往出现动叶调整迟缓现象,入口负压变化过大时旁路烟气挡板自动开启,尚能保证安全运行。烟气旁路封堵后,若增压风机调整迟缓,势必导致炉膛负压大幅波动,甚至导致锅炉灭火。
       为改善增压风机调整品质,旁路封堵后,仍将入口负压作为动叶的调整对象,同时我们将两台引风机静叶指令开度作为增压风机动叶的前馈函数,引入到增压风机控制中,以增加增压风机对炉膛负压的响应,减少了系统压力变化的迟滞,同时针对系统的变化,对PID参数进行了计算和静态试验调整。经过一系列的方案调整和试验,使得增压风机的调整品质得到了很大的提高。试验时,锅炉风量在10%~60%之间大范围变化,增压风机在投入自动的情况下,能够保证增压风机入口负压稳定在规程规定的范围内。增压风机动叶动作可靠,调整平缓,能够满足调整需要,可适应锅炉正常工况下的调整需要。
      
      
       增压风机动叶零位不准
       首次调试,引风机静叶及前后挡板开启时,增压风机启动后,电流185A,其入口压力即达-1580Pa,引风机静叶及前后挡板关闭后,增压风机入口压力达-2450 Pa,增压风机动叶零位明显不准。
       通过对增压风机拉杆限位进行调整,重新确定动叶零位,再次进行调试时,增压风机电流170A,入口负压为-100 Pa,动叶零位不准缺陷消除。
      调试结果
       通过调试,增压风机、引风机能正常工作,实现了增、引联调,能确保各种工况下机组稳定运行。
       增压风机运行,引风机停运,可实现锅炉吹扫。
       增压风机停运,引风机运行时,由于脱硫岛阻力较大,不能满足锅炉吹扫功能。
       解决了增压风机动叶快开时的卡涩问题。
      注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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