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    烟气脱硫脱硝除尘一体化技术_珠海发电厂1\2号机组烟气脱硫系统GGH防堵塞技术分析

    时间:2019-04-09 03:15:33 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘要:珠海电厂通过GGH换热元件的化学清洗及蒸汽吹灰改造,有效的解决了脱硫系统GGH堵塞问题。   关键词:GGH;换热元件;堵塞;改造   Abstract:By the chemical cleaning of the GGH heat exchanger components,and the steam soot blowing transformation,Zhuhai Power Plant effectively solves the FGD system GGH blocking problem.
      Key Words: GGH;heat exchanger components;blocking;transformation
      中图分类号:TM62 文献标识码: A 文章编号:
      
      GGH简介
       珠海发电厂1、2号机组采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,系统设置一台旋转式再热式热交换器(GGH),其工作原理是,原烟气(未经处理)与来自吸收塔的洁净烟气进行热交换后被冷却,被冷却的原烟气进入吸收塔与喷淋的吸收剂浆液接触反应以除去SO2。脱硫后的饱和烟气(50℃左右)经除雾器后进入GGH的升温侧被加热至80℃以上,然后从脱硫系统净烟气出口挡板进入烟囱排入大气[1]。
       珠海发电厂1、2号机组脱硫烟气加热器(GGH)是由丹麦Howden公司制造的旋转式再热式热交换器,型号为33GVN500,换热元件盒由成型的换热片压装而成,换热片是由0.75mm厚的脱碳钢、表面镀搪瓷0.4mm制成。GGH由22kW变频主、备驱动电机驱动。GGH转子构架由考登钢板制成,通过中心筒与转子外缘的径向分隔板将转子分为24个扇区,每个扇区隔仓中安装18个换热元件盒,整个转子共有432个换热元件盒。GGH的吹扫介质分别为压缩空气、低压水、高压水,日常吹灰原设计采用压缩空气。按照设计要求,换热元件正常情况下使用6Bar压缩空气每8小时吹扫一次,流量为3384kg/h;使用100Bar高压水每4-6周冲洗一次,流量为3.16L/s。换热元件盒在设计条件下使用寿命为50000小时(约6年)。换热元件由紧凑型波纹板组成,型号为HS8e,设计压降965Pa[2]。
      GGH运行维护存在的问题
       我厂GGH自2006年投运以来,换热元件的结垢堵塞是最常见的问题,目前腐蚀问题尚不明显,在设备日常运行中遇到的问题主要为:
      GGH压差增加到1500Pa以上,导致增压风机出力增大,需要被迫开旁路、关小动叶等方式运行;
      GGH差压不断升高,常规的压缩空气吹扫无法满足需要,必须经常进行在线人工高压水冲洗。自从06年8月投运至09年,两台GGH因为压差过高停运进行人工高压水冲洗(冲洗压力为460Bar)共计12次,每台GGH平均4个月要人工冲洗一次,每次5-7天;
      不论是采用停机冲洗或在线冲洗,由于无法彻底冲洗干净而出现恶性循环,只能对差压增加有一定的减缓作用,冲洗间隔越来越短。目前采用的是在GGH内部进行冲洗,冲洗效果远不如吊出来单个冲洗干净,然而吊出冲洗再回装、耗时过长,只有机组大小修期间才有可能进行;
      长时间的高压水冲洗将造成蓄热片搪瓷损坏,酸性湿烟气会对基体造成腐蚀。
      故障分析
       结合我厂及沙角、台山等电厂脱硫系统GGH运行维护情况来看,引起GGH堵塞的主要原因有如下几种:
      GGH吹灰器吹扫不正常。运行时若GGH未能按运行规程进行定期吹扫、吹扫周期长、每次吹扫时间短或吹灰器能力不足都会导致积灰/垢累积,最后导致结垢越来越严重;
      烟气中的飞灰携带石膏浆液的沉积结垢引起的堵塞。下表为我厂送检的GGH垢样与飞灰化学成分的对比(中试所X荧光谱分析):
      
      
      由此可见,两者相差不大,主要以硅酸盐为主,差别较大是硫酸酐含量GGH垢多些。可以认为GGH垢样主要是锅炉飞灰与少量的石膏浆液在热交换片上混合生形的,类似粉煤灰水泥的坚硬垢样。从成份分析,推断GGH结垢成因是飞灰在热交换片上沉积,含有浆液的脱硫烟气在热交换片上附着,在水分和高温下,两者混合反应,相当于粉煤灰水泥的熟化反应,最终生成坚硬的粉煤灰水泥;
      除雾器设计不合理或故障引起的堵塞。除雾器设计如烟速过高、极限液滴颗粒过大,或除雾器堵塞、损坏等原因,会使后部的GGH堵塞更加严重[4];
      GGH换热元件选型不合理或损坏。在保证相同换热效率的前提下,不同型号的换热元件的压差值会有差异。同时,由于需要使用高压水冲洗,若换热元件吹损严重,都会导致堵塞加剧。
      改造实施方案
       我厂运行部、设备部及生产经营部相关人员通过全面分析GGH堵塞的原因,抓住换热元件二次结垢及吹灰器吹扫能力不足等关键因素,经过大量的调研及反复论证,确定了如下改造方案:
       GGH换热元件化学清洗
       采用在线化学清洗:将GGH表面所积灰垢,以及GGH下部烟道、排水沟、地坑等清理干净。将配制好的清洗药剂均匀喷淋浸润GGH热交换片,利用已有排水沟和地坑收集清洗药剂,循环淋洗GGH,待表层垢样松动后,使用在线高压水冲洗,如此循环多次,直至垢样全部脱落。
       在线化学清洗流程图如下所示:
      
      
      打开FGD旁路档板,关闭FGD进出口档板,停运脱硫系统;
      使用高压水将GGH表面所积灰垢清理干净,使清洗化学药剂可以作用到热交换片内部;
      将GGH下部烟道、排水管、排水沟、地坑清理干净,做清洗药剂回收管道;
      在排水沟内安装两道挡水堰,对淋洗下来的清洗药剂进行初步沉降处理,减少循环淋洗药剂的固体含量。清洗时,定期清除沟中沉降的垢样。在地坑中安装潜水泵将回收的清洗药剂抽到二次澄清池;
      分别用PVC板制作容积为40m3水池作为二次澄清池和清水池,从地坑抽回的循环清洗药剂在二次澄清池中停留沉降处理,然后进入清水池,经循环水泵注进GGH进行循环清洗;
      先用清洗液循环淋洗GGH半侧,检查垢样溶解松动情况,待有垢样脱落时将淋洗侧转到另一侧,使用在线高压水进行冲洗。转出的另一侧亦如此进行清洗药剂的循环淋洗。如此往复为清洗一次;
      如步骤6)重复多次,逐层将垢样洗脱,逐次检查垢样脱落情况,以确定清洗效果,对重点结垢处延长淋洗时间,而已清洗干净的则不要再淋洗清洗药剂,避免清洗药剂对搪瓷面接触时间过长造成损坏;
      清洗过程中随时检查排水沟积垢情况,及时清理。并且定期检查清洗药剂浓度,浓度不足时当立即进行配制新溶液以保证清洗效果;
      当确定垢样已全部洗脱后,应继续冲洗,直到排水中性为至,防止积存清洗液腐蚀结构。
       清洗技术要求:
      所使用清洗药剂对本方案中提供的GGH内部材质不发生腐蚀,腐蚀速率符合化学清洗导则中小于8g/h的要求,并且不损坏热交换片搪瓷面,不发生脱色现象,不损坏烟道内部防腐的玻璃鳞片层,不发生鼓泡、剥离问题。提供上述有资质的腐蚀试验报告;
      GGH除垢率达95%以上,换热片表面无积垢,可见搪瓷本色,换热片无外力损伤。GGH内部清理干净,无积灰杂物;
      从换热元件两端用电筒向另一侧照射,可见明显光线;
      GGH内部机械部件、密封件等不发生因本次清洗所造成的腐蚀或外力损伤;
      GGH在机组BMCR,旁路全关,增压风机入口负压-0.25-0.3KPa运行工况下运行168小时后GGH进出口压差单侧小于设计参数,亦即BMCR下,净烟气侧压降为458Pa,原烟气侧压降为510Pa;

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